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黑龍江建龍圓坯質(zhì)量合格率突破99.94%!

編輯:冶金材料設(shè)備網(wǎng)
發(fā)布時間:2025-04-07

近日,黑龍江建龍傳來消息——該公司圓坯質(zhì)量合格率達到了99.94%,再創(chuàng)歷史新高!

圓坯質(zhì)量合格率,作為黑龍江建龍產(chǎn)品質(zhì)量的核心指標之一,始終是該公司技術(shù)攻關(guān)的重點。為進一步提升圓坯質(zhì)量,該公司技術(shù)團隊從質(zhì)量缺陷的根源入手,深度剖析影響圓坯質(zhì)量的每一個環(huán)節(jié),優(yōu)化過程控制,全力攻克技術(shù)難題。

在眾多影響因素中,技術(shù)團隊首先將目光投向誘發(fā)無縫鋼管表面裂紋的“隱形殺手”——鋼中大型夾雜物。經(jīng)過深入研究,發(fā)現(xiàn)夾雜物問題主要集中在精煉渣脫氧環(huán)節(jié)。當脫氧能力不足時,不穩(wěn)定氧化物持續(xù)釋氧,催生細小夾雜物滯留鑄坯;而若脫氧劑過量則會導(dǎo)致鈣含量飆升,形成難以上浮的高鈣夾雜物。

為了有效破解這一難題,技術(shù)團隊在精煉過程中精準把控控制目標,致力于實現(xiàn)鋼液與精煉渣脫氧進程同步,嚴格避免精煉渣脫氧過強或偏弱的極端情況,全力達成白渣精煉標準。并在此基礎(chǔ)上,適度延長白渣高溫精煉時長。這一舉措成效顯著,不僅大幅提升了鋼液的潔凈度,還切實降低了裂紋及軋制缺陷的發(fā)生率。

與此同時,技術(shù)團隊還將目光聚焦于結(jié)晶器保護渣環(huán)節(jié)。通過實施一系列針對性的優(yōu)化與精細管控措施,成功將結(jié)晶器保護渣引發(fā)的表面縱裂問題基本消除,極大地提升了圓坯表面質(zhì)量的穩(wěn)定性。

此外,加強對精煉渣粘稠度的控制力度也是關(guān)鍵一環(huán)。通過精準控制精煉渣的粘稠特性,有效防止了因渣體過稀引發(fā)的精煉過程卷渣以及鋼包澆注末期的卷渣下渣現(xiàn)象,大幅削減了由此導(dǎo)致的無縫鋼管內(nèi)折缺陷,為圓坯質(zhì)量的穩(wěn)步提升筑牢了根基。

從精煉渣脫氧到結(jié)晶器保護渣優(yōu)化,再到精煉渣粘稠度管控,黑龍江建龍以“釘釘子”的精神,攻堅克難,實現(xiàn)了圓坯質(zhì)量的不斷提升。下一步,黑龍江建龍將繼續(xù)向著卓越提升的“零缺陷”目標堅定邁進。


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