本鋼北營鑄管公司用熱處理工藝
日前,北營鑄管公司經(jīng)過近半年時間的技術(shù)攻關(guān),利用臺車式退火爐,采用熱處理工藝矯正離心機流槽曲度技術(shù)攻關(guān)獲得成功。至此,因彎曲報廢的DN500mm以上大口徑離心機流槽可全部再修復(fù)使用。據(jù)悉,此項技術(shù)填補了球墨鑄管行業(yè)的一項空白。
離心機流槽作為球墨鑄鐵管離心澆鑄工藝的主要部件和環(huán)節(jié),在生產(chǎn)過程中受高溫鐵水和工藝等因素的影響,對不同規(guī)格、長度分別為6.4~6.85米的流槽而言,極易產(chǎn)生彎曲變形,導(dǎo)致廢品率的升高,嚴(yán)重變形的流槽直接下機報廢,很大程度上增加了單位制造成本。球墨鑄管行業(yè)通常對彎曲變形的流槽采用“頂、壓、別”等外力機械矯正修復(fù)方法,極易對流槽造成物理性損傷,降低使用壽命。即便輕微的彎曲得以矯正,仍然會存在一定曲度,影響鐵水流度的均勻性,進而直接導(dǎo)致工序產(chǎn)品澆鑄結(jié)構(gòu)質(zhì)量下降。
為了修復(fù)再利用大量彎曲變形的報廢鐵水流槽,該公司成立了專項技術(shù)攻關(guān)小組,從離心機流槽鋼的組織結(jié)構(gòu)入手,利用臺車式退火爐的裝備資源,確定了采用熱處理工藝修復(fù)流槽的技術(shù)攻關(guān)方案。他們首批選定3支DN500-800mm流槽進行試驗,使其各種材料元素性能滿足物理、化學(xué)與力學(xué)性能要求。僅流槽矯正軌枕的設(shè)計和制作,就經(jīng)過多次反復(fù)試驗和改進,滿足了臺車式退火爐生產(chǎn)工藝要求,解決了流槽本需要豎式退火爐熱處理的技術(shù)難題。
在對流槽曲度具體的退火、正火、淬火和回火的熱處理矯正過程中,該公司不斷總結(jié),反復(fù)校對技術(shù)數(shù)據(jù),調(diào)整熱處理工藝參數(shù),最終將彎曲變形報廢的流槽矯正無曲度。
3支修復(fù)如新的DN500-800mm流槽,經(jīng)過連續(xù)6天的上機生產(chǎn),完全達到離心機澆鑄生產(chǎn)工藝技術(shù)要求。
隨著該公司對DN500mm以上大口徑球墨鑄管流槽熱處理修復(fù)技術(shù)的掌握,特別是對低溫、中溫和高溫回火處理,以及淬火時冷卻速度等關(guān)鍵工藝技術(shù)參數(shù)的掌握和運用,使原本需要外委修理的流槽都可以自行修理,達到修舊利廢降本增效的目的。目前,他們正在著手準(zhǔn)備,向修復(fù)技術(shù)難度更大的DN80-400mm小口徑流槽發(fā)起沖刺。
編輯:冶金材料設(shè)備網(wǎng)
發(fā)布時間:2014-08-19