QQ交談
●爐腹煤氣量指數(shù)的上限受原燃料條件、爐型、高爐操作方式和渣鐵排放狀態(tài)等因素的綜合影響,現(xiàn)初步定位大型高爐合理爐腹煤氣量指數(shù)控制值在58m3/(min·m2)~65m3/(min·m2)。此時,煤氣流和操作爐型易于控制,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也較好。
冀崗 衛(wèi)繼剛 唐順兵 姜曦
隨著我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展,大型高爐帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和強(qiáng)大的競爭力,對大型高爐的生產(chǎn)操作進(jìn)行基礎(chǔ)性研究就顯得尤為重要,合理的爐腹煤氣量指數(shù)控制即為其中之一。爐腹煤氣量指數(shù)的定義為單位爐缸面積上通過的爐腹煤氣量,從氣體動力學(xué)角度來說,是衡量高爐強(qiáng)化冶煉程度的一個重要參數(shù)。大型高爐是一個高溫高壓的密閉逆流反應(yīng)器,高爐爐腹煤氣量指數(shù)實質(zhì)上就是在高爐爐缸斷面上爐內(nèi)煤氣的空塔流速。一般認(rèn)為,過低的煤氣流速會導(dǎo)致大型高爐爐缸中心不活,死料柱增大和爐缸堆積;而過高的煤氣流速會導(dǎo)致高爐內(nèi)三相反應(yīng)傳輸矛盾激化,爐內(nèi)煤氣流的控制難度加大,易造成管道和懸料等失常爐況,而且在高煤氣流速生產(chǎn)情況下,煤氣流對爐襯的侵蝕和沖刷也會加劇,不利于高爐長壽。因此,很有必要對大型高爐的爐腹煤氣量指數(shù)控制值進(jìn)行探討,以提高對大型高爐的駕馭能力。
太鋼5號高爐(4350m3)爐腹煤氣量指數(shù)由2008年初的54m3/(min·m2)逐步提高到2010年的67m3/(min·m2);到了2015年~2016年,由于生產(chǎn)調(diào)整和進(jìn)入爐役中后期,爐腹煤氣量指數(shù)又降低到53m3/(min·m2)~55m3/(min·m2)。對此,本文分析其生產(chǎn)時的不同爐況特點,探討怎樣通過各項操作制度的合理匹配和操作理念的改變,來實現(xiàn)合理的爐腹煤氣量指數(shù)控制,從而為大型高爐在高煤比、高利用系數(shù)的條件下,形成較高爐腹煤氣量指數(shù),實現(xiàn)低燃料比、經(jīng)濟(jì)化生產(chǎn)提供參考。
爐腹煤氣量指數(shù)對高爐生產(chǎn)的影響
高煤比、較低爐腹煤氣量指數(shù)生產(chǎn)。高爐冶煉在追求高煤比和高利用系數(shù)的過程中,往往會形成高爐腹煤氣量指數(shù)生產(chǎn),而高爐腹煤氣量指數(shù)生產(chǎn)并不是高爐冶煉的目的。恰恰相反,煉鐵生產(chǎn)會出現(xiàn)怎樣在高爐腹煤氣量指數(shù)情況下,合理控制煤氣流的問題。因為,隨著爐腹煤氣量指數(shù)提高,煤氣流速加快,往往會出現(xiàn)煤氣流難以控制的情況。當(dāng)高煤比生產(chǎn)時,由于爐內(nèi)焦炭負(fù)荷加重,壓差和透氣性指數(shù)K值往往會升高,這時須要平衡好透氣性指數(shù)K值和爐腹煤氣量指數(shù)的關(guān)系,以實現(xiàn)爐內(nèi)壓量關(guān)系的平穩(wěn),這是保持高煤比生產(chǎn)時爐況順行的重要措施。
5號高爐在2008年2月進(jìn)行煤比200kg/t生產(chǎn)時,將爐腹煤氣量指數(shù)控制在56m3/(min·m2)~62m3/(min·m2),實現(xiàn)了高煤比生產(chǎn)時煤氣流的有效控制。在煤比高而爐腹煤氣量指數(shù)較低的情況下,應(yīng)該適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流,否則會出現(xiàn)爐身中上部爐體熱負(fù)荷不穩(wěn)定的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致熱制度的大幅度波動,對高煤比下的煤氣流控制和低硅冶煉造成巨大沖擊。
高利用系數(shù)、較高爐腹煤氣量指數(shù)生產(chǎn)。在較高爐腹煤氣量指數(shù)情況下,高爐操作首先要掌握好合理煤氣流分布。大型高爐好的煤氣流分布要具有壓量關(guān)系適應(yīng)、下料均勻平穩(wěn)、煤氣利用率高而穩(wěn)定、操作爐型易于控制等特點。為了實現(xiàn)爐況的穩(wěn)定順行,主要措施是控制邊緣與中心兩股氣流,并且針對形成不同爐腹煤氣量指數(shù)的生產(chǎn),提出不同的煤氣流控制思路。5號高爐低煤比、高利用系數(shù)生產(chǎn)實踐的經(jīng)驗顯示,不能過分發(fā)展邊緣氣流,而是采用穩(wěn)定適宜的邊緣氣流為宜。5號高爐爐腹煤氣量指數(shù)由2008年1月的54m3/(min·m2)不斷提高到2009年9月的67m3/(min·m2),有效容積利用系數(shù)也由2.15t/(m3·d)提高到2.6t/(m3·d),爐缸面積利用系數(shù)達(dá)到69t/(m2·d)~72t/(m2·d),利用系數(shù)與爐腹煤氣量指數(shù)呈正向相關(guān)性,成功實現(xiàn)了高利用系數(shù)生產(chǎn)。
對煤氣利用率和燃料比的影響。高爐操作者的中心任務(wù)就是以精料為基礎(chǔ),以爐況順行和提高煤氣利用率為手段,以降低焦比和燃料比、提高產(chǎn)量為核心來操作。2009年下半年,5號高爐產(chǎn)量不斷提高,特別是在2009年11月以后,產(chǎn)量達(dá)到11000t/d以上,有效容積利用系數(shù)達(dá)到2.53t/(m3·d),爐腹煤氣量指數(shù)也提高到65m3/(min·m2)以上。這期間出現(xiàn)過爐況穩(wěn)定性變差、煤氣利用率下降到49%、燃料比急劇升高到508kg/t的情況。這其中有一部分是原燃料質(zhì)量變差的原因,但主要是5號高爐在爐腹煤氣量指數(shù)達(dá)到65.0m3/(min·m2)以上的生產(chǎn)情況下,對煤氣流的控制不到位。
大型高爐在提高煤比或產(chǎn)量的過程中,爐腹煤氣量指數(shù)也會相應(yīng)提高,當(dāng)爐腹煤氣量指數(shù)提高到一定程度并影響到爐況順行時,就應(yīng)采取提高富氧率、控制風(fēng)量的措施;或是在爐況允許的條件下,采取逐步降低燃料比等措施來降低爐腹煤氣量指數(shù);也可在設(shè)備允許的條件下,適當(dāng)提高頂壓,有利于控制煤氣流速和全爐壓差,從而為控制煤氣流創(chuàng)造條件。
實現(xiàn)高而穩(wěn)定的煤氣利用率,從而降低燃料消耗,是高爐操作者的責(zé)任。大型高爐在爐腹煤氣量指數(shù)達(dá)66m3/(min·m2)生產(chǎn)時,控制煤氣流分布,實現(xiàn)煤氣的熱能和化學(xué)能充分有效利用,即實現(xiàn)低爐頂溫度(爐頂溫度低于180℃)和高煤氣利用率(煤氣利用率高于51%)操作,以低燃料比生產(chǎn)來實現(xiàn)利用系數(shù)的增長,才是經(jīng)濟(jì)有效的手段。
針對不同爐腹煤氣量指數(shù)調(diào)整操作
通過降低燃料比來提高產(chǎn)量。大型高爐在較高爐腹煤氣量指數(shù)生產(chǎn)時,應(yīng)首先穩(wěn)定和降低燃料比。據(jù)5號高爐2010年的生產(chǎn)經(jīng)驗,在爐腹煤氣量指數(shù)達(dá)到65m3/(min·m2)時,風(fēng)速一般應(yīng)控制在264m/s~272m/s,鼓風(fēng)動能為160kJ/s~165kJ/s,在保持中心煤氣流旺盛的前提下,適當(dāng)放開邊緣煤氣流,通過平衡好爐內(nèi)的壓量關(guān)系來控制下部的風(fēng)速和鼓風(fēng)動能,提高煤氣流分布的穩(wěn)定性,從而實現(xiàn)低燃料比生產(chǎn)。
當(dāng)爐腹煤氣量指數(shù)受到制約時,高爐的增產(chǎn)要從降低燃料比、降低單位生鐵的爐腹煤氣量、降低能量消耗著手。據(jù)5號高爐2011年1月和2月爐腹煤氣量指數(shù)在64.0m3/(min·m2)時的生產(chǎn)經(jīng)驗,5號高爐采取適當(dāng)松邊的裝料制度和調(diào)整風(fēng)口工作面積等措施,使風(fēng)壓水平能同焦炭負(fù)荷、風(fēng)量和頂壓的使用水平相適應(yīng),使煤氣利用率由49.5%提高到51%。同時,由于爐體各段熱負(fù)荷和操作爐型也趨于穩(wěn)定,爐況穩(wěn)定性明顯好轉(zhuǎn),5號高爐將燃料比由505kg/t逐步做低到495kg/t,生鐵含硅量也由0.55%下降到0.35%,在同等條件下,產(chǎn)量由11250t/d提高到11650t/d。一定要樹立大型高爐在爐腹煤氣量指數(shù)達(dá)64.0m3/(min·m2)以上生產(chǎn)時,通過穩(wěn)定煤氣流、逐步降低燃料比來提高產(chǎn)量的操作理念。
上下部操作制度相結(jié)合,穩(wěn)定煤氣流。5號高爐采用PW串罐無鐘爐頂。提高高爐煤氣利用率的主要措施是,調(diào)整高爐的礦石批重,提高高爐的礦焦比。根據(jù)5號高爐多年生產(chǎn)經(jīng)驗,在爐況接受的情況下,逐步提高礦石批重和加重焦炭負(fù)荷是提高煤氣利用率的主要途徑。高風(fēng)速、大礦批的采用和無料鐘裝料方式,為平峰式曲線的實現(xiàn)提供了技術(shù)上的保證。
煤氣流的穩(wěn)定與否,對大型高爐降低燃料比和穩(wěn)定熱制度至關(guān)重要。在高爐生產(chǎn)中,找到一個與原燃料條件和送風(fēng)制度適宜的布料制度是高爐操作的關(guān)鍵。大型高爐在進(jìn)行高爐腹煤氣量指數(shù)生產(chǎn)時,一定要根據(jù)形成高爐腹煤氣量指數(shù)的原因,充分發(fā)揮好裝料制度的作用,實現(xiàn)合理的煤氣流分布。在上部調(diào)劑沒有余地的情況下,可考慮下部送風(fēng)制度中風(fēng)量、富氧量、風(fēng)口面積和濕度的調(diào)劑,實現(xiàn)爐內(nèi)壓量關(guān)系的穩(wěn)定平衡。
合理爐腹煤氣量指數(shù)的控制及探討。限制爐腹煤氣量指數(shù)的主要因素包括:爐腹渣量、爐腹渣黏度、焦炭在爐腹處的粒度及孔隙度、煤比、爐內(nèi)有害元素的含量等。可見,精料、降低渣鐵比和改善焦炭質(zhì)量的措施,都有利于高爐適應(yīng)高爐腹煤氣量指數(shù)操作。目前,太鋼初步將5號高爐合理的爐腹煤氣量指數(shù)控制值定位在60m3/(min·m2)~65m3/(min·m2)。爐腹煤氣量指數(shù)處于該值時,高爐易于操作,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,爐況穩(wěn)定,也有益于高爐長壽。
在高爐操作上,通過適當(dāng)提高富氧率和爐頂壓力,將爐腹煤氣量指數(shù)控制在一定范圍內(nèi),實現(xiàn)低燃料比生產(chǎn),是大型高爐提高產(chǎn)量的主要措施。各項操作制度的選擇和匹配是一項系統(tǒng)工作,一定要將送風(fēng)制度、裝料制度、爐缸熱制度和造渣制度統(tǒng)一結(jié)合起來,從而形成煤氣流分布曲線和操作爐型的合理控制,才能實現(xiàn)爐況長期穩(wěn)定順行。在原燃料一定的條件下,要想提高產(chǎn)量,唯有進(jìn)一步降低燃料比,從而降低單位生鐵耗風(fēng)量和其噸鐵爐腹煤氣量指數(shù)值,才能實現(xiàn)。
5號高爐將爐腹煤氣量指數(shù)和透氣性指數(shù)K值視為衡量高爐強(qiáng)化程度的2個重要參數(shù)。當(dāng)生產(chǎn)要求進(jìn)一步強(qiáng)化高爐冶煉時,管理者應(yīng)該檢查透氣阻力系數(shù)和爐腹煤氣量指數(shù)的潛力,采取必要的措施,降低透氣阻力系數(shù),使?fàn)t腹煤氣量接近最大值;已經(jīng)接近最大值時,應(yīng)為高爐創(chuàng)造必要的條件,采取減少噸鐵爐腹煤氣量的措施,保持爐況穩(wěn)定和順行。
綜上所述,爐腹煤氣量指數(shù)的上限受原燃料條件、爐型、高爐操作方式和渣鐵排放狀態(tài)等因素的綜合影響,現(xiàn)初步定位大型高爐合理爐腹煤氣量指數(shù)控制值在58m3/(min·m2)~65m3/(min·m2)。此時,煤氣流和操作爐型易于控制,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也較好。大型高爐在爐腹煤氣量指數(shù)低于60m3/(min·m2)運(yùn)行時,可以通過增大風(fēng)量、提高爐腹煤氣量來增產(chǎn),當(dāng)爐腹煤氣量指數(shù)將要大于66m3/(min·m2)時,則須通過提高富氧率和爐頂壓力,降低燃料比和低硅冶煉來增產(chǎn)。大型高爐在較高爐腹煤氣量指數(shù)運(yùn)行狀態(tài)下,通過調(diào)整富氧率、風(fēng)口工作面積、焦炭負(fù)荷、礦批和布料檔位等操作制度和參數(shù),合理控制爐腹煤氣量指數(shù),進(jìn)而控制爐內(nèi)煤氣流速,可以實現(xiàn)較低的燃料比和較好的順行狀態(tài)。