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面對環(huán)保限產(chǎn)等非計劃休風(fēng),高爐爐況如何快速恢復(fù)?

編輯:冶金材料設(shè)備網(wǎng)
發(fā)布時間:2017-10-30

高爐長期非計劃休風(fēng)是高爐生產(chǎn)過程中的重大生產(chǎn)事故,主要表現(xiàn)在高爐休風(fēng)的非計劃性和長期性。高爐長期非計劃休風(fēng)的爐況恢復(fù)由于技術(shù)要求高、不確定因素多、操作難度大,處理不當(dāng)不但會嚴(yán)重影響高爐的正?;謴?fù)進程,而且極易引發(fā)鐵口出鐵困難、爐前跑大流、風(fēng)口燒壞或爆炸、煤氣系統(tǒng)爆炸等重特大生產(chǎn)事故。高爐長期非計劃休風(fēng)的爐況恢復(fù)是高爐生產(chǎn)過程中需要高度關(guān)注的技術(shù)性難題,也是關(guān)系到高爐安全和正常生產(chǎn)的重大問題。

安鋼1號高爐(2200m3)自2016年11月到2017年7月間,因環(huán)保限產(chǎn)等原因,先后進行了5次休風(fēng)停爐,一次是計劃性休風(fēng)停爐,一次是高爐降料面休風(fēng)進行搶修,其余3次均為非計劃性或嚴(yán)重超計劃時間的休風(fēng)情況。安鋼通過總結(jié)之前高爐長期非計劃休風(fēng)的處理經(jīng)驗,并結(jié)合實際休風(fēng)的具體情況,制訂科學(xué)合理的高爐送風(fēng)方案,使得這幾次高爐長期非計劃休風(fēng)復(fù)風(fēng)后,高爐爐況恢復(fù)較快,在較短的時間內(nèi)安全順利地達到了正常爐況狀態(tài),未發(fā)生任何安全生產(chǎn)事故,達到了安全、順利、快速恢復(fù)爐況的目的。


1號高爐長期非計劃休風(fēng)情況

從2016年11月份到2017年7月,因環(huán)保限產(chǎn)原因,1號高爐休風(fēng)停爐情況見下表。

表:1號高爐休風(fēng)及爐況恢復(fù)情況

注:點擊后可放大

2016年11月至2017年7月,1號高爐的5次休風(fēng),第1次休風(fēng)是計劃性休風(fēng),休風(fēng)時間為5天多,時間相對較短;第4次是因環(huán)保限產(chǎn)原因,高爐降料面到風(fēng)口,休風(fēng)進行檢修,主要項目是更換漏水冷卻壁、進行爐體噴涂和風(fēng)口帶整體澆筑(爐缸未清理)等;其余3次均是較長時間的非計劃休風(fēng)。其中,第2次計劃休風(fēng)時間為7天,實際休風(fēng)15天,且由于時間原因,高爐休風(fēng)料未下達;第3次和第5次均屬于嚴(yán)重超過計劃休風(fēng)時間的情況,當(dāng)時計劃休風(fēng)天數(shù)為15天左右,實際休風(fēng)時間分別為36天和46天。

爐況恢復(fù)過程

2016年11月至2017年7月,1號高爐經(jīng)歷了幾次時間較長的非計劃休風(fēng)。在爐況恢復(fù)的過程中,安鋼根據(jù)當(dāng)時高爐狀態(tài),制訂了科學(xué)合理的高爐休風(fēng)燜爐方案和高爐復(fù)風(fēng)方案,整個爐況恢復(fù)過程順利穩(wěn)定,未發(fā)生任何生產(chǎn)事故和安全事故,達到了安全、順利、快速恢復(fù)的目的。

總結(jié)幾次爐況恢復(fù)的過程,在高爐長期非計劃休風(fēng)高爐爐況恢復(fù)過程中,重點要處理好以下幾個技術(shù)關(guān)鍵點:


高爐爐體密封

高爐非計劃休風(fēng),如果預(yù)計時間較長,從高爐休風(fēng)之初就要高度重視爐體的密封保溫工作。爐體密封是減少休風(fēng)期間高爐熱量散發(fā)的有效途徑之一,對高爐送風(fēng)后爐況的快速恢復(fù)至關(guān)重要。

爐體密封可以分為上部、中部和下部3個部分。

下部密封:主要部位是風(fēng)口區(qū)域。風(fēng)口是高爐在休風(fēng)期間進入空氣的主要部位,空氣從風(fēng)口進入后,會導(dǎo)致爐內(nèi)焦炭燃燒,造成熱量損失和焦炭損耗,通過爐頂放散閥的抽力將熱量抽走,因此風(fēng)口區(qū)域的密閉是爐體密封的重點部位。原則上,超過72小時的休風(fēng),除了用炮泥將風(fēng)口小套內(nèi)填充嚴(yán)實外,還要將直吹管卸掉,將炮泥填充到風(fēng)口小套外沿,并用黃油進行密封;超過120小時的休風(fēng),要在風(fēng)口中套外沿內(nèi)砌磚,并在砌磚內(nèi)部填上沙子,在砌磚外部涂抹黃油進行密封,并定期對風(fēng)口密封情況進行檢查,出現(xiàn)裂紋要及時補抹黃油,防止進入空氣。

上部密封:主要部位在爐頂料柱頂部區(qū)域。料柱上部進行密封,一是要減少熱量散發(fā),二是防止上部焦炭燃燒。對于較長時間的非計劃休風(fēng),除了休風(fēng)前最后一批料放料要放礦批外,為了保證料柱的密封性,要在料柱上放沙子或水渣進行密封。同時,在保證爐頂檢修安全的前提下,爐頂放散閥要只開一個,以減小抽力,減少熱量損失。

中部密封:主要在爐體部位。對爐殼開焊等地方進行及時補焊、封堵,防止進入空氣加速焦炭燃燒。

冷卻制度調(diào)整

對于長期休風(fēng)的高爐,首先要在休風(fēng)的第一時間將漏水的風(fēng)口進行更換,同時將漏水的冷卻壁關(guān)閉,防止往爐內(nèi)大量漏水;其次要調(diào)整冷卻制度以降低冷卻強度,減少帶走的熱量。

冷卻制度調(diào)整包括兩個方面:一是調(diào)整水量,二是調(diào)整來水溫度。水量調(diào)整要按照操作規(guī)程進行分階段控制水量,超過10天的休風(fēng),水量要按照不超過正常水量的50%進行控制,但要防止最上層冷卻壁出現(xiàn)斷水現(xiàn)象。同時,高爐密閉軟水系統(tǒng)的回水不再進行冷卻,直接作為高爐來水使用,一般溫度保持在50℃~60℃。這樣可以縮小來水溫度和冷卻壁壁體溫度差,減少水循環(huán)帶走的熱量。

復(fù)風(fēng)前的準(zhǔn)備工作

高爐長期非計劃休風(fēng)復(fù)風(fēng)前的準(zhǔn)備工作內(nèi)容繁多,需要做大量認(rèn)真細(xì)致的工作。要綜合考慮工藝要求、設(shè)備調(diào)試、能源介質(zhì)、生產(chǎn)組織、安全防護等各個方面,復(fù)風(fēng)前充分、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、科學(xué)的復(fù)風(fēng)準(zhǔn)備工作,直接決定復(fù)風(fēng)后高爐爐況的恢復(fù)情況。

設(shè)備方面。高爐長期非計劃休風(fēng)復(fù)風(fēng)前進行充分的設(shè)備試車是十分重要和必要的。一是高爐較長時間休風(fēng)后,設(shè)備要進行必要的調(diào)試和試車;二是特別對于因設(shè)備故障造成高爐非計劃休風(fēng)的,復(fù)風(fēng)前對設(shè)備修復(fù)后恢復(fù)的功能必須進行調(diào)試,必須滿足高爐復(fù)風(fēng)后生產(chǎn)的要求;三是復(fù)風(fēng)前進行充分的設(shè)備調(diào)試試車,可以提高復(fù)風(fēng)后高爐正常運行的設(shè)備保障力,防止在復(fù)風(fēng)期間因設(shè)備故障影響高爐爐況的正?;謴?fù),延長高爐爐況的恢復(fù)時間,甚至造成較大的設(shè)備事故和安全生產(chǎn)事故。設(shè)備要進行充分的單體試車和聯(lián)動試車,充分暴露問題,確保高爐復(fù)風(fēng)后設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

能源介質(zhì)方面。能源介質(zhì)系統(tǒng)必須進行專項確認(rèn)。高爐各系統(tǒng)使用的風(fēng)、電、水、氮氣、氧氣、壓縮空氣、蒸汽等介質(zhì)要進行檢查確認(rèn),各種能源介質(zhì)要達到正常生產(chǎn)的參數(shù)要求標(biāo)準(zhǔn),各崗位要對本工種各種能源介質(zhì)進行確認(rèn),不能滿足生產(chǎn)要求的要及時解決。

安全防護方面。安全防護要充分考慮高爐在復(fù)風(fēng)生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的問題或事故,對關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進行必要的防護或改造,以免事故發(fā)生后,因其導(dǎo)致事故擴大。

一是高爐復(fù)風(fēng)后可能會出現(xiàn)鐵口出鐵困難,爐缸積存大量渣鐵的情況。一旦鐵口出來渣鐵,極有可能出現(xiàn)爐前跑大流現(xiàn)象,燒壞爐前設(shè)備、鐵路軌道等設(shè)備設(shè)施。而開爐初期會大噴鐵口,鐵口附近及對面的電纜電線都需要進行必要的防護。復(fù)風(fēng)前要對爐前開口機、液壓炮進行安全防護,對渣鐵溝進行加高加固,防止?fàn)t前跑大流燒壞爐前設(shè)備和設(shè)施。二是爐底的設(shè)備設(shè)施要進行安全防護,防止渣鐵流到爐底燒壞設(shè)備設(shè)施。三是風(fēng)口區(qū)域設(shè)備進行必要防護,風(fēng)口要清理干凈,嚴(yán)禁堆放雜物,防止風(fēng)口燒穿后燒壞設(shè)備。四是爐頂設(shè)備要進行必要的防護,嚴(yán)禁堆放易燃物品,防止頂溫過高引起爐頂著火等。

工藝方面。高爐復(fù)風(fēng)前工藝方面參數(shù)的確認(rèn)和制訂是整個準(zhǔn)備工作的重中之重,直接關(guān)系到爐況恢復(fù)的順利程度,主要包括以下幾個內(nèi)容:

第一,送風(fēng)風(fēng)口數(shù)量的確認(rèn)。由于休風(fēng)的非計劃性,高爐一般是在較重的焦炭負(fù)荷下休風(fēng),或者高爐嚴(yán)重超過計劃休風(fēng)時間,高爐爐缸熱量損失較大,處于虧熱狀態(tài)。因此,在高爐復(fù)風(fēng)前要充分給予考慮,對于時間較長的非計劃休風(fēng),要按照爐缸凍結(jié)或比照爐缸凍結(jié)處理。在送風(fēng)風(fēng)口數(shù)量上,對于多鐵口高爐,一般考慮只開要出鐵的鐵口上方的風(fēng)口,一個鐵口上方開4個~6個,情況較嚴(yán)重的,甚至考慮每個鐵口上方只開2個風(fēng)口;對于暫時不出鐵的鐵口,上方的風(fēng)口可以臨時堵上。根據(jù)安鋼的經(jīng)驗,長期非計劃休風(fēng)高爐復(fù)風(fēng),送風(fēng)的風(fēng)口一般不超過總風(fēng)口的40%。

第二,鐵口和風(fēng)口之間貫通的確認(rèn)。確認(rèn)鐵口和風(fēng)口之間貫通是高爐爐況恢復(fù)的核心工作。只有鐵口和風(fēng)口之間是貫通的,才能確保不會在鐵口上部形成渣鐵凝結(jié)殼,送風(fēng)后熔化的渣鐵才能及時通過鐵口出來,同時,有利于在局部建立小的活躍區(qū),逐漸帶動爐缸活躍和帶動料柱松動、下料,利于高爐爐況的恢復(fù)。因此,必須有充足的時間、使用各種必要的措施,打通鐵口和風(fēng)口的通道。首要的是對鐵口和風(fēng)口之間的貫通情況進行初步判斷。方法是鉆開鐵口通道,根據(jù)鐵口前的吸附力情況進行判斷。如果吸附力較大,說明鐵口和風(fēng)口之間的貫通情況較好,反之說明貫通情況較差。

鐵口的吸附力只是對鐵口和風(fēng)口之間貫通情況的初步判斷依據(jù)。為了確保鐵口和風(fēng)口之間是貫通的,對于長期非計劃休風(fēng)的情況,一般要在鐵口通道中埋入特制的氧槍,熔化鐵口泥包前的渣鐵并排出,達到以下幾個目的:一是埋入氧槍通入氧氣,熔化爐缸內(nèi)的涼渣鐵并排出,在鐵口通道前騰出一定的空間,在高爐復(fù)風(fēng)前建立一定的空間和活躍區(qū),有利于高爐的順利恢復(fù);二是通入氧氣,提高鐵口區(qū)域的溫度,有利于高爐送風(fēng)后熔化的渣鐵及時達到鐵口泥包前,防止因溫度不足而在鐵口上方凝結(jié)成渣鐵殼,造成高爐出鐵困難;三是通過鐵口通道前端燒氧,排出涼渣鐵,使鐵口和風(fēng)口之間的焦炭松動,確保鐵口和風(fēng)口更加通透,利于高爐爐況恢復(fù);四是埋入氧槍,可以改善第一次鐵的渣鐵流動性,減少爐前清理工作量,為后續(xù)高爐爐況的順利恢復(fù)贏得時間。氧槍示意圖見附圖。

圖:氧槍示意圖

關(guān)于氧槍的使用,要注意以下幾個方面的問題:一是氧槍的埋入時間。埋入氧槍要比高爐復(fù)風(fēng)提前至少8個小時,且在埋入通氧4個小時后,拔出氧槍一次,排出熔化的渣鐵。清理后,重新埋入氧槍通氧,直至高爐送風(fēng)以后仍保持氧槍的埋入。安鋼1號高爐2017年2月10日在嚴(yán)重超計劃休風(fēng)36天后復(fù)風(fēng)的過程中,提前送風(fēng)時間20多個小時埋入氧槍,熔化排出了大量渣鐵,且在高爐送風(fēng)后仍埋著氧槍進行通氧,第一次鐵出鐵非常順利,渣鐵流動性較好,渣鐵量大,效果非常明顯。因此,在高爐復(fù)風(fēng)前,要至少拔出氧槍一次,排放熔化的涼渣鐵。二是氧槍設(shè)計要同時有氧氣和壓縮空氣通道,這樣可以防止只通氧氣時氧槍容易被燒壞的問題,延長氧槍的使用壽命,同時防止燒壞鐵口通道。三是在氧槍末端安裝窺視孔,以便觀察前端燃燒情況,防止前端熄火。四是氧槍要在復(fù)風(fēng)前埋入鐵口,并要為復(fù)風(fēng)前拔出一次氧槍排出渣鐵騰出空間,否則會使鐵口和風(fēng)口之間的焦炭層坍塌??梢赃M一步確認(rèn)鐵口和風(fēng)口是貫通的,防止出現(xiàn)鐵口通道“透氣不透液”的情況,杜絕高爐復(fù)風(fēng)后鐵口噴火但出渣鐵時出不來的情況。

第三,復(fù)風(fēng)料的制訂。長期非計劃休風(fēng)高爐熱量損失較大,在復(fù)風(fēng)料的制訂上主要考慮補充熱量。對于高爐因緊急情況來不及下休風(fēng)料、高爐重負(fù)荷非計劃休風(fēng)和高爐已經(jīng)下休風(fēng)料、實際休風(fēng)時間遠超過計劃休風(fēng)時間的兩種情況,在復(fù)風(fēng)料制訂上要區(qū)分考慮。

對于高爐因緊急情況來不及下休風(fēng)料、高爐重負(fù)荷非計劃休風(fēng)時間較長的情況,要重點考慮集中加足量的焦炭。焦炭的加入方式一般采取底焦+輕負(fù)荷料,底焦的數(shù)量要考慮非計劃休風(fēng)時間的長短,加入體積至少要達到爐缸體積或爐缸體積+1/2爐腹體積的水平。2015年6月份,安鋼2號高爐(2800m3)因設(shè)備事故重負(fù)荷非計劃緊急休風(fēng)11天(當(dāng)時焦炭負(fù)荷4.8),高爐復(fù)風(fēng)時底焦加入體積為爐缸+1/2爐腹的水平,恢復(fù)情況較好。

對于高爐已經(jīng)下休風(fēng)料、實際休風(fēng)時間遠超過計劃休風(fēng)時間的情況,由于料柱焦炭負(fù)荷較輕,復(fù)風(fēng)料以輕負(fù)荷料為主,適當(dāng)集中加入附加焦。

同時,在復(fù)風(fēng)料的堿度平衡計算方面要適當(dāng)降低爐渣堿度,爐渣二元堿度控制在1.10~1.15比較合適,但也不能控制得過低,過低不利于提高爐缸溫度。另外,要控制好終渣中MgO、Al2O3含量,適當(dāng)降低Al2O3含量,提高爐渣中的鎂鋁比,以改善爐渣流動性、提高爐渣溫度。因此,對于大量集中加焦炭的復(fù)風(fēng)料,可以考慮適當(dāng)配加熔劑,以調(diào)劑爐渣成分。總之,復(fù)風(fēng)料的制度要遵循“寧熱勿涼、寧酸勿堿、爐渣成分合理、性能優(yōu)良”的原則。

生產(chǎn)組織方面。高爐長期非計劃休風(fēng)要充分考慮到高爐復(fù)風(fēng)后的生產(chǎn)組織難度,做好周密的應(yīng)對準(zhǔn)備工作。這主要包括:一是復(fù)風(fēng)后前幾次出鐵,因渣鐵物理熱溫度較低,流動性差,造成爐前工作量巨大,清理工作滯后會影響爐況恢復(fù)進程,甚至造成風(fēng)口灌渣、爆炸等惡性事故;二是要嚴(yán)防高爐出渣鐵困難時,鐵口通道被燒氧氣破壞變大變淺,出渣鐵時出現(xiàn)跑大流燒壞爐前設(shè)備的事故;三是要準(zhǔn)備充足的焦粉、河沙、氧氣管等物資,保障需要時的充足供應(yīng);四是爐前要組織好大量的人員和機械力量,以最快速度做好爐前的清理工作,做好下一次出鐵的準(zhǔn)備工作,為爐況的盡快恢復(fù)爭取時間;五是要準(zhǔn)備更多的設(shè)備維修力量,在設(shè)備出現(xiàn)故障時盡快盡早恢復(fù)。

復(fù)風(fēng)后操作

在做好充分而周密的準(zhǔn)備工作后,高爐復(fù)風(fēng)后的操作要做好以下幾個方面:

出鐵口的選擇。2個以上鐵口的大型高爐,長期非計劃休風(fēng)后出鐵口的選擇,原則上選擇2個出鐵口進行出鐵,特殊情況下甚至只選擇1個出鐵口出鐵。對于選擇2個出鐵口的情況,要有主出鐵口的概念。主出鐵口的選擇,一是要根據(jù)現(xiàn)場渣鐵溝的長度,選擇較短的,以減輕爐前清理工作量,及時清理好渣鐵溝,具備出鐵條件對高爐爐況的恢復(fù)較為重要;二是要根據(jù)氧槍拔出后流出的渣鐵量和渣鐵流動性情況而定,渣鐵流動性好、排出量較大的,作為主出鐵口。當(dāng)以上2個條件矛盾時,原則上依據(jù)第二條定。

富氧時機的選擇。長期非計劃休風(fēng)高爐爐缸熱量嚴(yán)重不足,特別是對于重負(fù)荷料非計劃休風(fēng)的情況,高爐復(fù)風(fēng)后,根據(jù)情況要盡早進行富氧,以提高爐缸溫度和改善渣鐵流動性。當(dāng)輕負(fù)荷料下達,鐵水溫度回升后,可根據(jù)風(fēng)口前理論燃燒溫度情況進行減量或停止。

開風(fēng)口時機的選擇。開風(fēng)口是高爐爐況恢復(fù)進程的重要一步,高爐具備開風(fēng)口條件,說明高爐爐況恢復(fù)有了進展。但開風(fēng)口一定要在具備條件下進行,否則急于強行開風(fēng)口會導(dǎo)致風(fēng)口燒漏等事故的發(fā)生,拖延爐況恢復(fù)的進程。高爐開風(fēng)口要遵從一定的原則和具備一定的條件:一是送風(fēng)的風(fēng)口要活躍,特別是臨近要開的鐵口的風(fēng)口要活躍;二是爐溫已經(jīng)上行,渣鐵流動性良好;三是前期要控制開風(fēng)口的節(jié)奏,爐溫上行后可適當(dāng)加快開風(fēng)口的速度。

合理風(fēng)速的控制。容積不同的高爐,根據(jù)開風(fēng)口數(shù)量按照正常生產(chǎn)時的風(fēng)速控制風(fēng)量。復(fù)風(fēng)前期風(fēng)量小,為了有利于松動料柱和爐況的恢復(fù),按照正常風(fēng)速的上限控制。爐溫已經(jīng)上行,硅含量達到1.5%以上時,為了緩解壓量關(guān)系,可以按照正常風(fēng)速的中下限控制。


爐況恢復(fù)效果

通過以上措施的實施,1號高爐在幾次長期非計劃休風(fēng)的恢復(fù)過程中,復(fù)風(fēng)后爐況恢復(fù)順利,未出現(xiàn)設(shè)備及安全事故,在較短時間內(nèi)爐況基本恢復(fù)到正常狀態(tài)。幾次爐況恢復(fù)情況見附表。

序號為2、3、5的3次非計劃休風(fēng),高爐爐況恢復(fù)較為順利,在恢復(fù)過程中,未出現(xiàn)設(shè)備及安全事故,爐況恢復(fù)按照制訂的方案穩(wěn)步推進,取得較好的效果。


總結(jié)

高爐長期非計劃休風(fēng)嚴(yán)重危害著高爐的安全正常生產(chǎn),復(fù)風(fēng)后的恢復(fù)過程若處理不當(dāng),可能引發(fā)各種生產(chǎn)安全事故。為了高爐復(fù)風(fēng)恢復(fù)過程的安全、平穩(wěn)、快速,要著重做好以下幾個方面工作:

第一時間做好爐體密封保溫工作,減少高爐熱量損失是爐況快速恢復(fù)的基礎(chǔ)。

復(fù)風(fēng)前充分的設(shè)備調(diào)試,確保設(shè)備特別是受損修復(fù)設(shè)備的功能恢復(fù)和正常運轉(zhuǎn),是爐況恢復(fù)的保障。

細(xì)致、必要的安全防護措施和周密、高效的生產(chǎn)組織,可以預(yù)防和減少爐況恢復(fù)過程中的突發(fā)事故,是爐況恢復(fù)過程中不可或缺的重要因素。

復(fù)風(fēng)前確認(rèn)風(fēng)口和鐵口之間貫通是整改爐況恢復(fù)的核心工作,而借助氧槍和氧槍的正確使用是確保風(fēng)口和鐵口之間貫通的有效途徑,也是高爐得以順利恢復(fù)的重中之重。

科學(xué)合理的復(fù)風(fēng)料和高爐送風(fēng)相關(guān)參數(shù)的選擇,是高爐復(fù)風(fēng)后穩(wěn)定恢復(fù)爐況的重要支撐。

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