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近日,山西立恒集團煉鐵廠開發(fā)了一項新工藝———高爐“吃”廢鋼降本工藝。該工藝實施后,立恒集團高爐噸鐵廢鋼加入量已由最初的30千克增加至150千克左右,每天可增加鐵水產(chǎn)量1500噸左右,降低噸鐵焦比20千克~30千克,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的效益。
焦炭價格高,而廢鋼便宜。企業(yè)如何降低焦炭用量,多“吃”廢鋼?立恒集團的做法是把輕薄料廢鋼加工成直徑不大于10厘米的廢鋼粒,再利用塊礦上料系統(tǒng)添加到高爐內(nèi),進而提高產(chǎn)量、降低成本。
今年初以來,隨著國家化解過剩產(chǎn)能、打擊“地條鋼”、開展環(huán)保督查等一系列政策的不斷深入,盡可能多地消化廢鋼成為眾多長流程鋼廠降本增效的選擇。立恒集團鋼鐵廠負責人表示,高爐冶煉中加入廢鋼粒是一種切實可行的增產(chǎn)降耗措施。鑒于在上料系統(tǒng)加入過多廢鋼會影響高爐正常運行的問題,下一步,該廠計劃對爐型進行改造,采取增加單獨廢鋼上料系統(tǒng)的辦法,繼續(xù)增加廢鋼用量,實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。