QQ交談
摘要 爐缸燒穿的危害性很大。首鋼曾發(fā)生的兩次爐缸燒穿實(shí)踐表明,爐缸溫度急劇升高,采取措施控制不住時(shí)是燒穿前征兆。應(yīng)制定高爐爐缸溫度的控制標(biāo)準(zhǔn),預(yù)防爐缸燒穿就要控制住爐缸溫度在安全范圍,使其不要處于危險(xiǎn)狀態(tài)。近幾年首鋼護(hù)爐的措施主要采取了控制合理的產(chǎn)能、加入含鈦爐料、提高水量、降低進(jìn)水溫度、堵風(fēng)口、停風(fēng)涼爐等措施。
關(guān)鍵詞 預(yù)防爐缸燒穿 護(hù)爐措施
爐缸燒穿是煉鐵生產(chǎn)中最嚴(yán)重的安全事故之一,生產(chǎn)中密切關(guān)注爐缸的運(yùn)行狀況,隨時(shí)掌握爐缸各個(gè)部位的溫度變化,根據(jù)變化情況及時(shí)采取相應(yīng)措施,是非常重要的。
1 爐缸燒穿的危害性
1.1爐缸部位的特點(diǎn)
爐缸是高爐冶煉過(guò)程的開(kāi)始和終結(jié)部位,在該部位存在著固、氣、液相共存的一系列物理化學(xué)反應(yīng),是高爐內(nèi)溫度最高的區(qū)域;而爐缸部位最重要的特點(diǎn)是儲(chǔ)存冶煉的全部渣鐵,并從鐵口排出。因而該部位的耐火材料始終受到高溫、熱應(yīng)力的破壞;渣鐵化學(xué)侵蝕、鐵水沖刷與滲透;有害元素滲透侵蝕等因素的損壞,是高爐工作環(huán)境最?lèi)毫拥膮^(qū)域。
通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐和理論研究,普遍認(rèn)為渣鐵環(huán)流沖刷是導(dǎo)致?tīng)t缸內(nèi)襯侵蝕的一個(gè)重要原因。為了減輕爐缸鐵水環(huán)流和象腳狀侵蝕,現(xiàn)代高爐死鐵層呈增加趨勢(shì),一般死鐵層深度約為爐缸直徑的20%-25%、首鋼高爐約為20%(見(jiàn)表1),相應(yīng)爐缸死鐵層儲(chǔ)存的渣鐵量在增加,如首鋼京唐高爐死鐵層的鐵水儲(chǔ)量約有3900t。
1.2爐缸燒穿的危害性
高爐一旦發(fā)生爐缸燒穿,可產(chǎn)生嚴(yán)重的后果,歸結(jié)有如下幾點(diǎn):
(1)可能發(fā)生重大的人員安全事故。在有大量渣鐵外流時(shí),可能會(huì)燒壞冷卻系統(tǒng)等設(shè)施,誘發(fā)重大爆炸事故。如某108m3高爐2005年2月9日在鐵口下400mm處燒穿爆炸,發(fā)生死10人、傷5人安全事故。
(2)一般會(huì)終止高爐一代爐役的生產(chǎn)。出現(xiàn)爐缸燒穿,往往爐缸已受到嚴(yán)重侵蝕,再加上燒出時(shí)的毀壞,有時(shí)很難再維持安全生產(chǎn),需進(jìn)行大修。如1963年11月12日太鋼1053m3高爐發(fā)生爐缸燒穿430mm*610mm不規(guī)則橢圓孔,并出現(xiàn)劇烈爆炸,燒壞三塊冷卻壁,炸壞總出水管,東過(guò)濾器震塌,熱風(fēng)爐操作室及休息室磚墻震裂,附近100m內(nèi)建筑物門(mén)窗全部震碎,1#熱風(fēng)支管開(kāi)裂,3#、4#支柱橫梁拉筋被震彎,高爐被迫停爐大修。
(3)嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。爐缸燒穿后需較長(zhǎng)時(shí)間處理,若臨時(shí)決定大修一般要改變生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,特別是在大修準(zhǔn)備工作不夠時(shí),會(huì)造成非常被動(dòng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)局面。如2010年8月20日沙鋼集團(tuán)宏發(fā)煉鐵廠1#(2500m3)高爐,在爐缸1-2號(hào)冷卻壁界面燒穿500mm*700mm一個(gè)孔,引發(fā)大火,被迫停爐11d進(jìn)行挖補(bǔ)后維持生產(chǎn)128d,期間平均高爐利用系數(shù)1.77t/m3.d。炭磚外表面溫度隨產(chǎn)量提高而升高,從70℃到400℃。大修停爐后鐵口區(qū)域殘磚為50--80mm、非鐵口殘磚為150mm厚。2011年1月10日大修后開(kāi)爐。
2 爐缸燒穿前征兆
80年代首鋼曾發(fā)生過(guò)兩次爐缸燒穿,第一次是1986年4#高爐(1200m3)出現(xiàn)爐缸燒穿,其燒穿前主要征兆見(jiàn)圖1[3]。
第二次是1989年3#高爐(1036m3)出現(xiàn)爐缸燒穿。其經(jīng)過(guò)是11月28日7:00二層17#-2水箱水溫差升高到1.0℃,決定改煉鑄造鐵、降低頂壓、停風(fēng)堵風(fēng)口;9:40(17#-1)水箱水溫差升高到1.2℃、18#-1水箱水溫差升高到1.0℃;9:50改常壓;10:00 17#-2水箱水溫差升高到1.2℃,此時(shí)高爐出鐵,出鐵過(guò)程中17#-1、18#-1水箱水溫差降到0.9℃、 17#-2降到1.1℃;11:19停風(fēng)后17#-2降到0.9℃;11:35正在換風(fēng)口中, 17#-2又升到1.0℃、 18#-1由0.9℃突然升到6.6℃;11:36(19#-1)升到7.6℃; 11:38(19#-1)升到8.4℃,此時(shí)組織所有人員撤離現(xiàn)場(chǎng),不久發(fā)生爐缸燒穿。
兩次燒穿實(shí)踐表明,冷卻壁水溫差(或熱流強(qiáng)度、熱電偶溫度)急劇升高,采取措施控制不住時(shí)是燒穿前征兆。當(dāng)熱流強(qiáng)度超過(guò)極限值后,就會(huì)出現(xiàn)這種情況,此時(shí)爐缸燒穿是難于避免的。預(yù)防爐缸燒穿就要控制住爐缸溫度在安全范圍,使其不要處于危險(xiǎn)狀態(tài)。
在實(shí)際生產(chǎn)中由于爐缸被侵蝕狀況不可看見(jiàn);爐缸溫度檢測(cè)的局限性(冷卻壁水溫差及熱流強(qiáng)度表示測(cè)量面積的平均數(shù)值等);不同磚襯材質(zhì)性能參數(shù)的差別;爐缸溫度升高原因的復(fù)雜性(是否有串氣等)等原因,目前還沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的、準(zhǔn)確的、限制性的控制標(biāo)準(zhǔn)。
爐缸被侵蝕的原因是很復(fù)雜的,與高爐設(shè)計(jì)、生產(chǎn)操作、耐材質(zhì)量、施工質(zhì)量等有關(guān),往往出現(xiàn)同樣的爐缸結(jié)構(gòu)、同樣的材質(zhì),侵蝕不一樣的情況。
還有一個(gè)問(wèn)題:殘余炭磚剩多少可確保安全?目前也還沒(méi)有一個(gè)很有把握答案,可能會(huì)在殘余炭磚剩下不多情況下,出現(xiàn)漂浮、滲漏、易被移動(dòng)(如沙鋼集團(tuán)宏發(fā)鐵廠1#高爐灌漿后7個(gè)風(fēng)口全黑,在風(fēng)口發(fā)黑后9h時(shí)燒出[1])、被沖刷等情況。同時(shí)伴隨著水溫差(熱流強(qiáng)度)會(huì)連續(xù)升高或跳躍式升高,有時(shí)采取措施都來(lái)不及,導(dǎo)致燒出。
因此已經(jīng)出現(xiàn)爐缸水溫差或熱流強(qiáng)度、熱電偶溫度很高情況時(shí),不宜再去探求更高的控制標(biāo)準(zhǔn)。爐缸磚襯溫度升高,說(shuō)明磚襯前邊沒(méi)有形成保護(hù)層,磚襯受到了侵蝕。炭磚導(dǎo)熱系數(shù)高,在其前邊形成了穩(wěn)定的保護(hù)層時(shí),不一定爐缸溫度就高。如使用導(dǎo)熱系數(shù)較高UCAR磚的首鋼原北京3#高爐,自1993年投產(chǎn)至2010年停產(chǎn)期間,爐缸側(cè)壁溫度始終處于較低水平,生產(chǎn)了17年6個(gè)月一直沒(méi)有加入含鈦爐料。爐缸磚襯被侵蝕到一定厚度應(yīng)采取護(hù)爐措施,制止住炭磚侵蝕,使其盡快回到安全范圍,確保長(zhǎng)期安全生產(chǎn)。
一般各廠應(yīng)根據(jù)多年的經(jīng)驗(yàn)(或借鑒外廠標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)合自己具體情況和經(jīng)驗(yàn))制定相應(yīng)高爐的控制標(biāo)準(zhǔn)。如首鋼原北京地區(qū)高爐對(duì)于當(dāng)時(shí)使用的貴陽(yáng)炭磚,通過(guò)多年實(shí)踐規(guī)定的控制標(biāo)準(zhǔn):
熱流強(qiáng)度≥33.48 MJ/(m2.h)時(shí),[Ti]按0.08%-0.10%控制;
熱流強(qiáng)度≥41.87 MJ/(m2.h)時(shí),[Ti]按≥0.10%控制;
熱流強(qiáng)度≥46.04 MJ/(m2.h)時(shí),堵該水箱上方的風(fēng)口;
熱流強(qiáng)度≥54.43 MJ/(m2.h)時(shí),停風(fēng)涼爐。
再如武鋼在80年代根據(jù)高爐破損調(diào)查和冷卻制度的研究④(見(jiàn)圖2),確定了5#高爐冷卻參數(shù)(設(shè)計(jì)值)(見(jiàn)表2)。
在生產(chǎn)中補(bǔ)充了爐缸控制規(guī)定:
爐缸熱流強(qiáng)度報(bào)警值≤29.3MJ/m2.h(7000 kcal/m2.h);
爐缸熱流強(qiáng)度警戒值≤37.67MJ/m2.h(9000 kcal/m2.h);
爐缸熱流強(qiáng)度事故狀態(tài)≤50.23MJ/m2.h(12000 kcal/m2.h)。
熱流強(qiáng)度超過(guò)報(bào)警值后必須采取措施把熱流強(qiáng)度降低到安全范圍以內(nèi)。
一般對(duì)爐缸溫度(或熱流強(qiáng)度)升高到不同水平,制定了相應(yīng)的控制標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)采取的措施。在這一控制過(guò)程中,有時(shí)會(huì)存在不妥的作法:有的在前期措施不力(或重視不夠),在爐缸溫度(或熱流強(qiáng)度)升高到危險(xiǎn)程度時(shí)才采取劇烈的護(hù)爐措施,擔(dān)心之前采取這些措施會(huì)影響產(chǎn)量。一旦爐缸溫度(或熱流強(qiáng)度)降低后,又采取取消或減輕護(hù)爐的措施,盡快提高產(chǎn)量的作法,周爾復(fù)始;還有的想試探找到一個(gè)極限控制標(biāo)準(zhǔn)(甚至修改已制定的標(biāo)準(zhǔn)),寄托于已采取的措施有效,不到這一標(biāo)準(zhǔn),不采取劇烈的護(hù)爐措施。這樣做可能會(huì)出現(xiàn)以下不利情況和風(fēng)險(xiǎn):
(1)在爐缸溫度(或熱流強(qiáng)度)升高到危險(xiǎn)程度時(shí)采取劇烈的護(hù)爐措施,易引起爐況穩(wěn)定順行變差,調(diào)整不好易導(dǎo)致?tīng)t況失常。
(2)采取措施不當(dāng)時(shí),易導(dǎo)致?tīng)t缸進(jìn)一步破損,甚至燒出。
(3)在爐缸處于危險(xiǎn)程度時(shí),可能會(huì)控制不住爐缸溫度升高的趨勢(shì),由于看不到爐缸侵蝕狀況及多種復(fù)雜因素,爐缸溫度(或熱流強(qiáng)度)何時(shí)升高,升高到何種水平是無(wú)法預(yù)測(cè)的。例如冷卻壁水溫差(或熱流強(qiáng)度)已經(jīng)是很高水平了,看到目前爐缸沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題,是否采取劇烈護(hù)爐措施猶豫不決,想水溫差再升高0.1℃再采取劇烈護(hù)爐措施,但有時(shí)會(huì)升高很高幅度,以致無(wú)法控制,出現(xiàn)類(lèi)似首鋼上述爐缸燒穿情況。
應(yīng)該在一個(gè)安全的數(shù)值范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn),這樣一旦在爐缸受到侵蝕,水溫差(熱流強(qiáng)度)、熱電偶溫度升高時(shí)有采取和調(diào)整、完善措施的時(shí)機(jī)。爐缸侵蝕比較嚴(yán)重時(shí),爐缸溫度(熱流強(qiáng)度)易出現(xiàn)連續(xù)升高情況,此時(shí)比較危險(xiǎn),甚至采取措施也來(lái)不及起作用。應(yīng)改變?cè)跔t缸溫度(熱流強(qiáng)度)較高時(shí)采取劇烈護(hù)爐措施,爐缸溫度(熱流強(qiáng)度)下來(lái)時(shí)停止護(hù)爐措施的做法。應(yīng)及時(shí)采取護(hù)爐措施,制止住進(jìn)一步的侵蝕,維持炭磚一定厚度,有利于今后在確保安全的情況下,維持一個(gè)較適宜的生產(chǎn)水平和較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。待到爐缸侵蝕較嚴(yán)重時(shí)再采取措施,往往可能會(huì)造成被動(dòng)局面(爐況失常、產(chǎn)量大幅波動(dòng)等)。
3 近幾年首鋼采取的護(hù)爐措施
高爐投產(chǎn)后,爐缸各種設(shè)計(jì)參數(shù)尺寸、磚襯材質(zhì)性能、施工質(zhì)量等一般是不易改變的,在爐缸受到一定侵蝕,為了預(yù)防爐缸燒穿,首鋼高爐近幾年來(lái)主要采取了以下措施:
3.1控制合理的產(chǎn)能
高爐產(chǎn)量高,使?fàn)t缸環(huán)流加劇,不利于爐缸的維護(hù),長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)高利用系數(shù)在一定條件下也是導(dǎo)致?tīng)t缸溫度升高的一個(gè)原因。在爐缸侵蝕嚴(yán)重情況下,要根據(jù)實(shí)際情況降低產(chǎn)量水平,這對(duì)于控制爐缸溫度進(jìn)一步升高是見(jiàn)效較快的措施。
首鋼遷鋼1號(hào)和2號(hào)高爐開(kāi)爐以來(lái)產(chǎn)量一直保持高水平,連續(xù)4-5年平均系數(shù)在2.49 t/(m3·d),高產(chǎn)加劇鐵水環(huán)流對(duì)爐缸側(cè)壁的侵蝕。在采取階段性加入含鈦爐料護(hù)爐、提高冷卻水量、堵局部風(fēng)口等措施效果減弱情況下,2011年將高爐利用系數(shù)2.49 t/(m3·d)降至2.3 t/(m3·d)左右。主要通過(guò)穩(wěn)定風(fēng)量,用氧氣調(diào)節(jié)高爐產(chǎn)量的方法(見(jiàn)圖3),這樣可以保持風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能基本不變,有利于爐缸活躍和保證中心煤氣流的穩(wěn)定,既達(dá)到了減輕鐵水對(duì)碳炭磚的侵蝕,又保持了爐況的穩(wěn)定順行。采取這一措施后,較長(zhǎng)一段時(shí)間1號(hào)高爐冷卻壁水溫差被控制在0.5℃以下,炭磚最高熱電偶控制在350℃以內(nèi);2號(hào)高爐冷卻壁水溫差被控制在0.3℃以下,炭磚最高熱電偶控制在150℃以內(nèi),保證了爐缸的安全。
首鋼長(zhǎng)鋼9#高爐(1080m3)也有類(lèi)似實(shí)踐。該爐于2009年6月28日投產(chǎn),生產(chǎn)指標(biāo)較好(見(jiàn)表3)。
2011年10月后爐缸溫度逐步升高,二段冷卻壁熱流強(qiáng)度平均突破20.93MJ/m2·h 。2012年5月后,爐缸二段冷卻壁熱流強(qiáng)度整體又有明顯上升,6月份二段熱流強(qiáng)度水平開(kāi)始超過(guò)三段熱流強(qiáng)度,10月份二段9組冷卻壁熱流強(qiáng)度突破33.49MJ/m2·h,開(kāi)始采取局部冷卻壁通高壓水措施。2013年6月14日二段17組冷卻壁(18#風(fēng)口下方)熱流強(qiáng)度逐步升高到41.95MJ/m2·h,又進(jìn)一步采取了降低頂壓至170kPa的措施。但6月16日該冷卻壁熱流強(qiáng)度又升高至45.01MJ/m2·h,隨即減風(fēng)至2600m3/min、控制頂壓160kPa,并停風(fēng)堵該方位風(fēng)口,熱流強(qiáng)度才得到控制。隨后利用定修機(jī)會(huì)對(duì)高爐爐缸爐體進(jìn)行灌漿處理,并將17組的兩塊水箱一個(gè)進(jìn)水改為一塊水箱一個(gè)進(jìn)水的模式,提高冷卻能力。以后隨著風(fēng)量及產(chǎn)量水平的降低,爐缸溫度(熱流強(qiáng)度)逐步降低。進(jìn)入8月份在風(fēng)量水平穩(wěn)定在3100 m3/min較高水平時(shí),首先重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的爐缸熱電偶溫度逐步升高,隨后相應(yīng)部位冷卻壁的熱流強(qiáng)度也呈現(xiàn)出回升趨勢(shì)。其中到8月19日二段拆開(kāi)通水的17組冷卻壁熱流強(qiáng)度又升到原有水平(17#A 43.12MJ/m2·h、17#B43.72MJ/m2·h)。
2013年10月后控制高爐利用系數(shù)2.9t/m3.d以下,同時(shí)保持[Si]在0.5-0.55%之間,相應(yīng)將[Ti]由0.047%提高到0.1%左右,控制住了爐缸溫度升高的趨勢(shì),取得了護(hù)爐及路況穩(wěn)定順行的效果(見(jiàn)圖4、圖5、圖6)。
不但高爐產(chǎn)量與爐缸側(cè)壁的侵蝕有關(guān)系,護(hù)爐時(shí)含鈦爐料加入量也與高爐的產(chǎn)量水平有關(guān),遷鋼3#高爐(4078m3)摸索到:在利用系數(shù)2.04t/m3.d時(shí),入爐(TiO2)要達(dá)到3.5kg/t;利用系數(shù)2.28t/m3.d時(shí),入爐(TiO2)要達(dá)到5.5kg/t;利用系數(shù)2.35t/m3.d時(shí),入爐(TiO2)要達(dá)到9.79kg/t才能取得護(hù)爐目的[5]。
以上實(shí)踐說(shuō)明,在一定條件下(設(shè)計(jì)、材質(zhì)、原燃料、操作、施工等),控制適宜的產(chǎn)量水平,有利于延長(zhǎng)爐缸壽命,過(guò)高追求產(chǎn)量水平,將加快爐缸的侵蝕;在爐缸受到侵蝕護(hù)爐時(shí),含鈦爐料的用量及其它措施的力度,隨著產(chǎn)量水平的提高也要增加和加大,相應(yīng)帶來(lái)的不力影響隨之增強(qiáng),因此要探求好爐缸溫度、含鈦爐料加入量及其它措施的力度、順行、產(chǎn)量、消耗等之間的平衡點(diǎn),是一件非常重要的工作。
3.2 加入含鈦爐料護(hù)爐
生產(chǎn)實(shí)踐說(shuō)明在爐缸受到侵蝕時(shí),采用含鈦爐料護(hù)爐是有效的,隨著侵蝕加深應(yīng)增加其加入量,應(yīng)根據(jù)各爐具體情況探求合適的[Ti]含量,控制好鐵水成分([P]、[Si]、[S]、[Mn])及鐵水溫度。在爐缸侵蝕到按控制標(biāo)準(zhǔn)需要護(hù)爐時(shí),最好采取長(zhǎng)期加鈦?zhàn)o(hù)爐做法。但隨著含鈦爐料加入量的增加,會(huì)影響爐缸的活躍性,嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)爐缸堆積。因此在采取加入含鈦爐料護(hù)爐時(shí)要取得護(hù)好爐,同時(shí)又要保持爐況順行、穩(wěn)定,是值得探求的問(wèn)題。
首鋼遷鋼1號(hào)和2號(hào)高爐在2011年之前,一直采取階段性護(hù)爐做法,即爐缸熱電偶溫度和冷卻壁水溫差升高時(shí)加入鈦礦,溫度下降后取消鈦礦,隨著爐缸內(nèi)沉積鈦的流失,爐缸熱電偶溫度和冷卻壁水溫差又反復(fù)上升。以后采取了長(zhǎng)期加鈦?zhàn)o(hù)爐的做法,并提高了鐵水中含鈦量的水平。在長(zhǎng)期加入含鈦爐料護(hù)爐期間,通過(guò)抓好原燃料管理;調(diào)整裝料制度和送風(fēng)制度,取得了打開(kāi)中心、穩(wěn)定邊緣的煤氣分布,保持了全風(fēng)水平;嚴(yán)格控制好爐溫,[Si]控制在0.45%~0.50%,鐵水溫度控制在1500℃以上,提高了鈦元素的收得率,保持了爐況穩(wěn)定順行。同時(shí)通過(guò)實(shí)時(shí)計(jì)算爐缸鈦沉積量去調(diào)整入爐含鈦物料的比例,并在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出一種在線計(jì)算模型。通過(guò)在線數(shù)據(jù)采集進(jìn)行爐內(nèi)鈦沉積量的計(jì)算,使?fàn)t缸鈦的碳氮化合物長(zhǎng)期處于穩(wěn)定狀態(tài)。隨著爐齡延長(zhǎng)、侵蝕的加劇,含鈦爐料加入量也在增加。2014年一高爐和二高爐鐵中[Ti]含量分別達(dá)到了0.139%和0.128%,比2013年分別提高了0.055個(gè)百分點(diǎn)和0.025個(gè)百分點(diǎn)。鐵中[Ti]含量的增加對(duì)爐缸活躍性的影響加大,遷鋼高爐經(jīng)過(guò)調(diào)整保持了爐況順?lè)€(wěn),但指標(biāo)也受到了影響(見(jiàn)圖7、圖8、表4、表5)。
如上所述,護(hù)爐時(shí)含鈦爐料加入量與爐缸侵蝕狀況及產(chǎn)量水平有關(guān),長(zhǎng)期護(hù)爐時(shí)在一定條件下其加入量在一定范圍內(nèi),通過(guò)調(diào)整好基本制度、搞好操作、保持全風(fēng)和適宜的爐溫,可以取得既能護(hù)爐,又不會(huì)對(duì)高爐順行產(chǎn)生明顯影響的效果。但進(jìn)一步增加入爐量,操作難度加大,指標(biāo)也會(huì)受到影響。
爐缸受到侵蝕開(kāi)始采取加鈦?zhàn)o(hù)爐時(shí),要密切觀察爐缸溫度變化趨勢(shì),一旦出現(xiàn)停止(或較少)加入含鈦爐料爐缸溫度有升高情況時(shí),最好采取長(zhǎng)期加入含鈦爐料措施,制止住爐缸溫度反復(fù)升高現(xiàn)象,減少對(duì)爐缸侵蝕。
2012年2月7日京唐2號(hào)高爐爐缸磚襯7層TE31316點(diǎn)溫度開(kāi)始升高,此后采取了提水量、降低水溫、局部通工業(yè)水強(qiáng)化冷卻、降低冶煉強(qiáng)度、更換下斜風(fēng)口等措施,但整體效果不太明顯,后于6月5日開(kāi)始加鈦?zhàn)o(hù)爐,溫度很快降至90 ℃左右,7月18日停止加鈦(見(jiàn)圖9)。
2012年11月后,爐缸8層TE31376點(diǎn)溫度也開(kāi)始升高,在采取諸多措施效果不明顯時(shí),12月24日開(kāi)始加鈦?zhàn)o(hù)爐,2013年4月7-18日在溫度已穩(wěn)定并降至90 ℃左右時(shí),停止加鈦,但溫度很快回升,采取了繼續(xù)加含鈦爐料措施,控制住了溫度升高趨勢(shì)(見(jiàn)圖10)。
鑒于以上實(shí)踐,為了爐缸的長(zhǎng)期安全穩(wěn)定,防止局部溫度再次出現(xiàn)升高現(xiàn)象,京唐高爐采取了長(zhǎng)期加鈦?zhàn)o(hù)爐措施,在控制鐵中[Ti]0.1%左右時(shí) ,保持了爐缸溫度的長(zhǎng)期穩(wěn)定,并且取得了較好的生產(chǎn)水平。實(shí)踐說(shuō)明最好抓住早期加入含鈦爐料時(shí)機(jī),堅(jiān)持長(zhǎng)期加入,可以取得在鐵中含鈦水平不太高情況下,取得護(hù)爐、順?lè)€(wěn)雙效結(jié)果。
3.3 提高水量、降低進(jìn)水溫度
在爐缸侵蝕嚴(yán)重時(shí),增大冷卻水量也是有效的措施之一。生產(chǎn)實(shí)踐表明提高水量(或降低進(jìn)水溫度)有利于強(qiáng)化冷卻。溫度梯度影響Ti (C 、N)的析出。在加入含鈦爐料護(hù)爐同時(shí),應(yīng)對(duì)相應(yīng)部位的冷卻壁采取強(qiáng)化冷卻措施,以降低爐缸炭磚的熱面溫度,促進(jìn)Ti (C 、N)的沉積析出。首鋼實(shí)踐表明,在加入含鈦爐料護(hù)爐時(shí)提高冷卻強(qiáng)度,有時(shí)溫度降低趨勢(shì)快。
首鋼長(zhǎng)鋼8號(hào)高爐(1080m3) 2011年3月30日14號(hào)風(fēng)口下方標(biāo)高6900mm位置,挨著爐缸炭磚的臨時(shí)熱點(diǎn)偶溫度突然升高,14號(hào)A2從166℃短時(shí)間內(nèi)升至184℃、14號(hào)B2從169℃升至195℃,二段12號(hào)冷卻壁組水溫差升至1.3℃,熱流強(qiáng)度超過(guò)58.6MJ/m2.h,13號(hào)冷卻壁組水溫差升至0.9℃,熱流強(qiáng)度超過(guò)34.743MJ/m2.h,爐皮溫度最高達(dá)到80℃,采取了鐵后緊急休風(fēng)涼爐,提高含鈦爐料加入量,提高冷卻水量等措施,制止住了爐缸燒穿。在2012年2月20日大修時(shí)發(fā)現(xiàn)該處鐵水幾乎接觸水箱(見(jiàn)圖11、圖12、圖13)。
遷鋼高爐在加鈦?zhàn)o(hù)爐同時(shí)也提高了冷卻壁水量,1號(hào)、2號(hào)高爐增加了水泵,專(zhuān)用于提高溫度升高冷卻壁的通水量。如1號(hào)高爐專(zhuān)泵供水投入使用后,水溫差升高的冷卻壁通水量為21m3/h,計(jì)算流速為6.1m/s,促進(jìn)了護(hù)爐效果。
其他廠高爐也有類(lèi)似實(shí)踐,2013年梅鋼2#高爐(1280m3)在爐缸侵蝕比較嚴(yán)重情況下,其中2013年5月30日三段10號(hào)水箱熱流強(qiáng)度達(dá)到91.27MJ/(m2.h),在加鈦?zhàn)o(hù)爐同時(shí)控制了較高的冷卻水量。爐缸二段冷卻壁的水頭平均流量約為23-25t/h,壓力為0.85MPa;三段冷卻壁的水頭平均流量約為21-23t/h,壓力為0.85MPa,相應(yīng)水速約在6-8m/s。配合其它護(hù)爐措施,防止了爐缸燒穿[6]。
3.4堵風(fēng)口
在發(fā)生爐缸局部異常侵蝕,相應(yīng)部位出現(xiàn)溫度(或熱流強(qiáng)度)升高時(shí),可采取堵局部風(fēng)口措施,以減少該部位渣鐵攪動(dòng),有利于減輕該部位爐缸的侵蝕,再配合其它護(hù)爐措施可取得一定的護(hù)爐效果。此外,因護(hù)爐在風(fēng)量減少、降低高爐利用系數(shù)時(shí),堵風(fēng)口還可保持相應(yīng)的鼓風(fēng)動(dòng)能,有利于送風(fēng)制度的穩(wěn)定。
京唐2號(hào)高爐2012年年底護(hù)爐時(shí),采取了加鈦、提高水量、適當(dāng)控制冶煉強(qiáng)度等措施,控制住了爐缸溫度進(jìn)一步升高,但溫度下降幅度非常緩慢,又采取停風(fēng)堵2個(gè)風(fēng)口措施后,溫度降低明顯。實(shí)踐說(shuō)明在爐缸局部溫度較高,初期不易控制時(shí),配合其它護(hù)爐措施,臨時(shí)堵溫度升高部位的風(fēng)口,效果比較好。
首鋼通鋼6號(hào)高爐(810m3)在2012年護(hù)爐期間多次配合采用堵風(fēng)口的措施,取得了較好的護(hù)爐效果:
4月19日爐缸2段22塊第1根水管溫差升高至0.65℃、熱流強(qiáng)度達(dá)到96.3MJ/(m2.h)4月20日休風(fēng)堵該部位上方的11號(hào)風(fēng)口;22日開(kāi)始水溫差降到0.1-0.2℃。
4月19日2段18塊第3根水管熱流強(qiáng)度達(dá)到79.55MJ/(m2.h),4月22日改高壓工業(yè)水冷卻,5月21日休風(fēng)堵9號(hào)風(fēng)口,熱流強(qiáng)度降到58.62MJ/(m2.h)。
5月29日2段2塊第1根水管熱流強(qiáng)度達(dá)到75.36MJ/(m2.h),堵2號(hào)風(fēng)口,熱流強(qiáng)度降到,50.24MJ/(m2.h)。
7月26日2段26塊第3根水管熱流強(qiáng)度升高到75.36MJ/(m2.h),改為高壓水后熱流強(qiáng)度降幅不大,7月27日休風(fēng)堵13號(hào)風(fēng)口,熱流強(qiáng)度逐漸降到41.87-50.24MJ/(m2.h)。
在大修拆爐時(shí)2段第22塊冷卻壁處發(fā)現(xiàn)有局部滲鐵現(xiàn)象,2段18塊、26塊冷卻壁前碳磚厚度僅剩200-400mm。首鋼通鋼在總結(jié)6號(hào)高爐護(hù)爐實(shí)踐體會(huì)到,在采取加入鈦礦、降低冶煉強(qiáng)度護(hù)爐措施同時(shí),配合改高壓水強(qiáng)化冷卻及堵風(fēng)口見(jiàn)效較快。
首鋼長(zhǎng)鋼8號(hào)高爐(1080m3)在2012年大修前配合其它護(hù)爐措施,持續(xù)采取堵風(fēng)口、縮小送風(fēng)面積(由0.2457m2降為0.2104m2 )、控制適宜的利用系數(shù)措施,也取得了較好效果(見(jiàn)圖14)。
實(shí)踐表明配合其它護(hù)爐措施,堵?tīng)t缸溫度升高部位的風(fēng)口,有時(shí)是控制爐缸溫度見(jiàn)效快的一個(gè)措施。
3.5停風(fēng)涼爐
在爐缸侵蝕很?chē)?yán)重時(shí),要加強(qiáng)監(jiān)護(hù)和分析,已出現(xiàn)危機(jī)情況,要果斷采取停風(fēng)涼爐措施,防止?fàn)t缸燒穿。待熱電偶溫度(或水箱水溫差)下來(lái),經(jīng)過(guò)綜合分析判斷,若無(wú)燒穿危險(xiǎn),可采取堵風(fēng)口、增加含鈦入爐料、提高冷卻水量等措施,酌情考慮送風(fēng)。送風(fēng)后,采取其它一系列護(hù)爐措施,維護(hù)好爐缸。
首鋼水鋼2號(hào)高爐(1200m3)2011年9月26日投產(chǎn),但投產(chǎn)僅半年多后爐缸側(cè)壁標(biāo)高10.225m處的1003號(hào)熱電偶溫度急劇上升至975℃;二段20號(hào)、21號(hào)、22號(hào)(南渣口正下方)冷卻壁溫差由0.4℃急劇上升至0.9℃和1℃;9.53m標(biāo)高,插入深度560mm的9002號(hào)熱電偶上升至980℃,利用計(jì)劃?rùn)z修機(jī)會(huì)對(duì)爐缸三段開(kāi)孔壓漿護(hù)爐,但灌不進(jìn)泥漿。在計(jì)劃休風(fēng)恢復(fù)后,9002號(hào)熱電偶又上升至1025℃,高爐被迫休風(fēng)涼爐。休風(fēng)涼爐后,采取了增加鐵中含[Ti]量(由0.289%到0.308%)、提高水溫差高的冷卻壁水壓(水壓由0.3MPa提至1.0MPa以上)、頂壓由90kPa降至80kPa、減風(fēng)至2000m3/min水平、停止富氧、綜合冶煉強(qiáng)度由1.024t/m3.d降至0.87t/m3.d、堵側(cè)壁溫度高方向的13號(hào)風(fēng)口,并縮小進(jìn)風(fēng)面積(由0.2335m2縮至0.2120m2)、縮小礦批至19t/批等措施后,9002號(hào)、1003號(hào)熱電偶溫度逐步下降,最高點(diǎn)1003號(hào)熱電偶在690~715℃之間波動(dòng),趨于穩(wěn)定。
通過(guò)這次實(shí)踐水鋼認(rèn)識(shí)到,雖然高爐投產(chǎn)時(shí)間不長(zhǎng),但爐缸受到了嚴(yán)重侵蝕,應(yīng)引起高度警惕,制定了該高爐特護(hù)措施,其中爐缸溫度及水溫差控制要求見(jiàn)表6和表7。
2013年1月9日3段29號(hào)冷卻壁水溫差升至1.28℃,根據(jù)特護(hù)要求,果斷再次涼爐58h。送風(fēng)恢復(fù)后,水溫差沒(méi)有明顯下降,到1月15日,3段29號(hào)冷卻壁水溫差再次超過(guò)1.1℃,被迫休風(fēng)堵風(fēng)口、常壓維持生產(chǎn)。即使這樣29號(hào)冷卻壁水溫差仍維持在1.05℃左右,爐缸處于高危狀態(tài),為了安全生產(chǎn),被迫停爐大修,經(jīng)拆爐測(cè)定有幾處磚襯殘余厚度僅剩80mm-150mm。
首鋼水鋼2號(hào)高爐的護(hù)爐實(shí)踐說(shuō)明,在爐缸侵蝕很?chē)?yán)重或出現(xiàn)危機(jī)情況時(shí),要果斷采取停風(fēng)涼爐措施,它有助于防止?fàn)t缸燒出事故;停風(fēng)涼爐是一種較劇烈的護(hù)爐措施,已被迫采取停風(fēng)涼爐的高爐,要進(jìn)一步強(qiáng)化護(hù)爐措施,以確保安全生產(chǎn),若仍控制不住爐缸溫度升高。
4 結(jié)語(yǔ)
(1)爐缸燒穿是煉鐵生產(chǎn)中最嚴(yán)重的安全事故之一,具有很大的危害性。爐缸熱流強(qiáng)度(或溫度)應(yīng)設(shè)定報(bào)警值、警戒值等控制范圍。要隨時(shí)掌握爐缸各個(gè)部位的溫度變化,根據(jù)爐缸侵蝕情況及時(shí)采取相應(yīng)措施,搞好爐缸維護(hù)。
當(dāng)爐缸熱流強(qiáng)度超過(guò)極限值后,會(huì)出現(xiàn)冷卻壁水溫差(或熱流強(qiáng)度、熱電偶溫度)急劇升高控制不住的情況,這一般是爐缸燒穿前的征兆。預(yù)防爐缸燒穿就要在爐缸侵蝕不嚴(yán)重情況下,及時(shí)采取護(hù)爐措施,始終控制爐缸溫度在安全范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn),使其不要處于危險(xiǎn)狀態(tài)。
(2)要掌握好高爐產(chǎn)量水平與爐缸壽命,或與已采取的護(hù)爐措施力度之間的關(guān)系,既有利于高爐長(zhǎng)壽,也有利于取得較好的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
(3)在爐缸受到侵蝕時(shí),采用含鈦爐料護(hù)爐是有效的,它可以在侵蝕嚴(yán)重部位形成保護(hù)層。在出現(xiàn)停止(或較少)加入含鈦爐料爐缸溫度有升高情況時(shí),最好采取長(zhǎng)期加入含鈦爐料措施,制止住爐缸溫度反復(fù)升高情況。含鈦爐料加入量在一定范圍內(nèi),通過(guò)搞好原燃料質(zhì)量和管理、調(diào)整好基本制度、搞好操作、保持全風(fēng)和適宜的爐溫,可以取得護(hù)爐、順?lè)€(wěn)雙效結(jié)果。含鈦爐料入爐量過(guò)多時(shí),將使操作難度加大,指標(biāo)也會(huì)受到影響。
(4)實(shí)踐表明在爐缸局部溫度較高、不易控制時(shí),在采取適當(dāng)控制產(chǎn)量、加入含鈦爐料護(hù)爐措施的同時(shí),提高冷卻強(qiáng)度(或降低供水溫度)、臨時(shí)堵溫度升高部位的風(fēng)口,是控制爐缸溫度見(jiàn)效快的配合措施。
(5)在爐缸受到很?chē)?yán)重侵蝕或出現(xiàn)危機(jī)情況時(shí),要果斷停風(fēng)涼爐;已被迫采取停風(fēng)涼爐的高爐,為確保安全生產(chǎn),要進(jìn)一步強(qiáng)化護(hù)爐措施,若仍控制不住爐缸溫度升高趨勢(shì)、處于危機(jī)狀態(tài),要考慮停爐大修。
5 參考文獻(xiàn)
[1] 張壽榮,于仲杰等編著.高爐失常與事故處理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012.
[2] 徐矩良,劉琦. 高爐事故處理一百例[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社, 1986.
[3]劉云彩.預(yù)防高爐爐缸燒穿[J].中國(guó)冶金,2013年第6期.
[4] 于仲杰.武鋼對(duì)高爐長(zhǎng)壽問(wèn)題的認(rèn)識(shí)(內(nèi)部資料),2012.4.
[5] 萬(wàn)雷,龔鑫等.遷鋼高爐爐缸維護(hù)技術(shù)[J].煉鐵,2015年5期.
[6] 梅鋼2號(hào)高爐(第三代1280m3)長(zhǎng)壽狀況匯報(bào)(內(nèi)部資料),2013.12.