QQ交談
近期,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠通過鼓勵一線員工立足生產實際,發(fā)揮職工“創(chuàng)意”潛力,在崗位創(chuàng)新、修舊利廢和小計小改工作中不斷創(chuàng)新,助推企業(yè)在清潔生產中實現(xiàn)降本增效。
巧借外力治揚塵
針對原料地倉2號皮帶機運轉過程中,干熄焦沫揚塵大,除塵管道易堵塞,崗位勞動強度大等難題,巧借外力,在皮帶溜槽下料口處加裝微米級干霧抑塵系統(tǒng),利用壓縮空氣將水、藥劑霧化,通過皮帶運行自動連鎖,使霧狀顆粒物將空氣中的粉塵粘接后,在自身重力作用下沉降,達到抑塵效果。投運后,有效遏制了反復揚塵,除塵管灰量明顯降低,員工勞動強度、現(xiàn)場環(huán)境質量大幅度改善。
溜槽改造可降本
原料2號系統(tǒng)高架機尾、3號系統(tǒng)皮帶機溜槽,原設計為直通式,落料角度為90度,由于溜槽落差較大,落料點分散不集中易造成皮帶跑偏、揚塵大、維修成本高、嚴重影響原料供應,維修人員經現(xiàn)場查看討論后,利用廢舊鋼板將其改為階梯式溜槽,使原先垂直落料變?yōu)殡A梯式下料,有效解決了以往物料對皮帶的直接沖擊,將皮帶使用壽命至上延長6個月以上,年直接減少維修費用12萬元。
廢料刨出“金疙瘩”
原料二區(qū)作為高爐供應源頭,承擔著消化4號高爐檢修中產生的廢舊扒爐料的重擔,針對扒爐料使用過程中易堵料、設備磨損嚴重、清理難度大、容易造成高爐消化不良和皮帶撕扯等疑難,及時進行尋脈問診,創(chuàng)新創(chuàng)效對癥下藥,利用班前班后會空隙,精心組織員工分批次進行雜鐵、雜物撿拾,同時在保證供料順暢的前提下,加強班中設備點檢、巡檢頻次及質量,定點定量為高爐合理搭配夏季營養(yǎng)餐,順利實現(xiàn)廢舊物料二次利用。消化4號爐檢修廢舊扒爐料800余噸,節(jié)約資金80余萬元。