為進(jìn)一步縮小燒結(jié)燃料消耗與長(zhǎng)鋼差距,確保在現(xiàn)有基礎(chǔ)上降低10公斤左右燃料消耗目標(biāo)。煉鐵廠燒結(jié)車間多措并舉,著眼節(jié)能降耗,并將工序能耗指標(biāo)作為年度效能監(jiān)察項(xiàng)目,以降低生產(chǎn)成本。
水鋼燒結(jié)車間樹立降低生產(chǎn)成本大局觀念,把降低能耗當(dāng)成頭等大事。利用班前會(huì),調(diào)度會(huì)大力宣傳降低能耗生產(chǎn)觀念,組織職工開展“降低能耗、從點(diǎn)滴做起”活動(dòng),積極營(yíng)造“建設(shè)節(jié)約型車間,從我做起,從身邊的小事做起”的氛圍,形成了良好的節(jié)約文化體系,讓職工真正樹立降低能耗的意識(shí)。
同時(shí),水鋼車間組織技術(shù)人員圍繞如何節(jié)能降耗展開攻關(guān),認(rèn)真對(duì)配料結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析研究,制定配比方案,并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。并根據(jù)不同配比混勻料的燒結(jié)性能,認(rèn)真探索、調(diào)整更優(yōu)的相關(guān)工藝參數(shù),合理調(diào)節(jié)煤粉和焦粉的用量,并根據(jù)煤粉和焦粉的不同特點(diǎn)調(diào)整配比和操作,降低固體燃料量。
針對(duì)混合料透氣性差、糊爐條嚴(yán)重的現(xiàn)象,操作人員精心調(diào)整混合料水份、鋪底料厚度、機(jī)速、負(fù)壓、總管廢氣溫度等工藝措施。在操作方面,加強(qiáng)操作,充分利用蒸汽,提高混合料料溫等。
此外,車間認(rèn)真落實(shí)三級(jí)點(diǎn)檢制度,將設(shè)備故障消滅在萌芽狀態(tài),減少設(shè)備的耗損,使設(shè)備在正常狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn),通過(guò)強(qiáng)化設(shè)備使用與維護(hù),減少了有害漏風(fēng),增加了通過(guò)料層的有效風(fēng)量,提高燒結(jié)礦產(chǎn)量,降低能耗。加大對(duì)煙道、除塵系統(tǒng)的漏風(fēng)治理,同時(shí)對(duì)缺損及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)齊,有效地減少了漏風(fēng),提高了風(fēng)機(jī)利用率。
通過(guò)努力,該車間8至9月份工序能耗分別為62.1kgce/t、61.4kgce/t,與之前工序能耗平均67.5kgce/t相比,工序能耗明顯降低
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