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近日,羅源閩光維檢事業(yè)部鋼軋電修作業(yè)區(qū)連鑄電工班完成連鑄2號機(jī)輸送輥及出坯輥區(qū)域鋼坯位置檢測系統(tǒng)升級改造,為連鑄生產(chǎn)線穩(wěn)定運(yùn)行筑牢安全防線。
原系統(tǒng)采用激光檢測鋼坯位置,經(jīng)網(wǎng)線、分配器、交換機(jī)將模擬量信號回傳至PLC控制系統(tǒng)。由于該檢測設(shè)備靠近連鑄生產(chǎn)區(qū)域,高溫環(huán)境致使電子分配器頻繁故障,鋼坯位置信號時常中斷,不僅易造成設(shè)備結(jié)構(gòu)損傷,還可能影響下游移鋼機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。
針對這一狀況,連鑄電工班開展專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān),創(chuàng)新推出“去繁就簡”方案,取消故障率高的中間分配器,消除單點(diǎn)故障隱患,并用耐高溫屏蔽雙絞線替換普通網(wǎng)線,使線纜耐溫上限提至200℃。同時,將激光檢測從模擬量信號轉(zhuǎn)為抗干擾更強(qiáng)的開關(guān)量信號,重構(gòu)傳輸路徑,讓檢測信號直連PLC控制系統(tǒng)。
改造后,鋼坯抵達(dá)輸送輥末端時輥道精準(zhǔn)停轉(zhuǎn),待擋板有序降落后,鋼坯平穩(wěn)進(jìn)入出坯輥道,實(shí)現(xiàn)了鋼坯運(yùn)行智能管控。截至日前,該系統(tǒng)已連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行超90天,顯著提升了生產(chǎn)安全性與穩(wěn)定性。