QQ交談
打包臺(tái)架上的一捆鋼管被穩(wěn)穩(wěn)地吊起,10根鋼管兩端對(duì)齊,用肉眼幾乎看不出有什么出入。這是記者不久前在包鋼無(wú)縫廠直徑180毫米機(jī)組作業(yè)區(qū)精整車(chē)間打包區(qū)域看到的情景?!啊?80’作業(yè)區(qū)熱軋成品鋸切工序定尺率達(dá)到100%?!睙o(wú)縫廠生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部區(qū)域技術(shù)主管楊然道出了工序自檢自查所帶來(lái)的變化。
一直以來(lái),由于受到量具精準(zhǔn)度的影響,“180”作業(yè)區(qū)普管鋸切后的鋼管長(zhǎng)短不一,定尺率較低。2014年,無(wú)縫廠開(kāi)展質(zhì)量工序自檢自查工作,20名質(zhì)量工序督查員負(fù)責(zé)各生產(chǎn)區(qū)域的日常質(zhì)量檢查,同時(shí)參加全廠范圍內(nèi)的質(zhì)量工序跟蹤調(diào)查?!盎鹧劢鹁Α钡墓ば虮O(jiān)督員發(fā)現(xiàn)鋸切工序中存在的問(wèn)題,并提出“改造量尺確保準(zhǔn)確鋸切”的建議。在現(xiàn)場(chǎng),記者根據(jù)安裝在鋸切后臺(tái)邊緣的量尺刻度,輕松目測(cè)出臺(tái)上鋼管的長(zhǎng)度?!斑@樣的量尺簡(jiǎn)單實(shí)用?!?楊然告訴記者,正是質(zhì)量工序自檢自查促成了“180”作業(yè)區(qū)鋸切后臺(tái)量尺改造項(xiàng)目,讓該作業(yè)區(qū)鋸切工序上交“滿分答卷”成為可能。
“假設(shè)生產(chǎn)一批產(chǎn)品需要8道工序,每道工序達(dá)到要求的90%,累加到最后一道工序時(shí),將不足50%?!睙o(wú)縫廠生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部黨支部書(shū)記孫軼倫引用“90%原理”道出了工序質(zhì)量控制的重要性。2014年,該作業(yè)區(qū)一次上臺(tái)一級(jí)品率達(dá)到94.68%,較2013年提升了0.34個(gè)百分點(diǎn)。而這僅僅是無(wú)縫廠開(kāi)展工序自檢自查以來(lái)質(zhì)量提升的一個(gè)縮影。
嘗到“甜頭”的無(wú)縫廠更加注重工序質(zhì)量控制。2014年年底,該廠引入精益管理理念,圍繞“人、機(jī)、料、法、環(huán)”的關(guān)鍵問(wèn)題,制定新的工序控制制度。如今,在無(wú)縫廠,“班組工段日常自查,車(chē)間內(nèi)部定期自檢自查,生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部每旬組織檢查”的工序質(zhì)量三級(jí)控制體系正在逐步形成。(高愛(ài)云?劉永莉?李慶哲)
記者手記:采訪過(guò)程中,“90%理論”讓記者記憶深刻。如果是在校園,門(mén)門(mén)功課90分,那基本可以歸入“好學(xué)生”的行列。然而,在工序復(fù)雜的生產(chǎn)線上,如果每一道工序的質(zhì)量要求只做到?“基本達(dá)到”,那最終產(chǎn)品質(zhì)量將大打折扣。換而言之,只有每道流程都嚴(yán)把工序質(zhì)量關(guān),才能確保交到用戶手中的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,才能贏得更多客戶的青睞。無(wú)縫廠正是認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn),通過(guò)開(kāi)展工序自檢自查工作,將工序質(zhì)量控制逐步落到實(shí)處。