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酒鋼日?qǐng)?bào)訊 經(jīng)過近一年的實(shí)驗(yàn)推廣,宏興股份公司煉軋廠穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐操作、提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)殘余錳含量項(xiàng)目獲得成功。終點(diǎn)錳指標(biāo)提高了0.028%,累計(jì)產(chǎn)生效益達(dá)578萬(wàn)元。項(xiàng)目的推廣為集團(tuán)公司降低生產(chǎn)成本發(fā)揮了作用,也表明酒鋼轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù)水平和操作水平取得進(jìn)步。
據(jù)了解,錳是鋼中重要的元素,在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中大部分被氧化進(jìn)入渣中,因此在冶煉終點(diǎn)時(shí)將鐵水中的錳盡可能保留在鋼水中,提高終點(diǎn)殘余錳含量,對(duì)于降低合金成本至關(guān)重要。
該廠技術(shù)管理人員在今年初綜合考慮各種因素,認(rèn)為轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制波動(dòng)較大,有很大的提升空間,便著手組織實(shí)施該項(xiàng)目。技術(shù)人員對(duì)轉(zhuǎn)爐吹煉過程中錳的氧化與還原熱力學(xué)、終點(diǎn)殘錳影響、終點(diǎn)C含量影響等5個(gè)方面進(jìn)行深入分析,最終提出從穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐鐵水條件,降低鐵水硅波動(dòng)對(duì)轉(zhuǎn)爐操作的影響;優(yōu)化終點(diǎn)控制,降低鋼中氧含量;優(yōu)化轉(zhuǎn)爐造渣工藝,降低轉(zhuǎn)爐渣量;優(yōu)化轉(zhuǎn)爐過程操作,降低轉(zhuǎn)爐噴濺比例等方面展開一系列的實(shí)驗(yàn)。經(jīng)過不斷調(diào)整優(yōu)化,項(xiàng)目獲成功,實(shí)施后終點(diǎn)碳提高了0.022%,終點(diǎn)錳提高了0.028%,均完成項(xiàng)目目標(biāo)。根據(jù)今年的實(shí)際生產(chǎn)量及價(jià)格因素計(jì)算,該項(xiàng)目共創(chuàng)效578萬(wàn)元,有效降低了合金生產(chǎn)成本,推動(dòng)了轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù)水平和操作水平的不斷提高,為集團(tuán)公司止虧減滑發(fā)揮了積極作用。