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冷鋼煉鐵廠球團(tuán)車間的高壓輥磨原由變頻器控制,故障頻繁,年維修費(fèi)用約70萬元,經(jīng)常影響生產(chǎn);邊料溜槽經(jīng)常堵料,使操作工勞動(dòng)強(qiáng)度加大;邊料要經(jīng)過一次雜物篩、干燥機(jī)、二次雜物篩,加重了設(shè)備處理負(fù)擔(dān);沒有除鐵器,輥?zhàn)邮褂脡勖獭?/span>
冷鋼煉鐵廠對(duì)此制定了改造方案:①甩開高壓變頻器,給PLC一個(gè)虛擬運(yùn)行信號(hào),系統(tǒng)能夠集中聯(lián)鎖運(yùn)行;②增加邊3#、邊4#皮帶,將邊料運(yùn)送到干2#皮帶上,減輕雜物篩與干燥機(jī)負(fù)擔(dān);③在配4#皮帶上增加電磁鐵除鐵;④將磨1#皮帶改為可調(diào)速的1200mmm皮帶,將邊1#皮帶往南平移500mm,將邊料溜柄下移至磨1#皮帶下,將邊料溜槽的分料閥,在磨1#皮帶上裝分料器。
改造取得了明顯效果,改造一次性投資約15萬元,每年節(jié)約變頻器的維修費(fèi)用約70萬元;提高了高壓輥磨的使用率,延長(zhǎng)了輥?zhàn)拥氖褂脡勖唤档土烁稍餀C(jī)和雜物篩的負(fù)荷;減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。