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焦炭質(zhì)量受何影響?如何提高?

編輯:冶金材料設(shè)備網(wǎng)
發(fā)布時間:2020-05-15

在高爐冶煉過程中,焦炭的骨架作用非常重要,其核心指標(biāo)是抗碎強(qiáng)度、耐磨強(qiáng)度、反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度,其中最重要的是反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度。只有降低焦炭的反應(yīng)性,提高焦炭的反應(yīng)后強(qiáng)度,才能夠保證高爐順行和各項指標(biāo)的優(yōu)化,從而使焦比降低、產(chǎn)量增加、鐵成本降低,這對煉鐵生產(chǎn)具有重要意義。

影響焦炭質(zhì)量的因素

煉焦煤料的煤化度。大量的科學(xué)及生產(chǎn)實(shí)驗結(jié)果表明,中等變質(zhì)程度的煤(焦煤、肥煤)煉出的焦炭氣孔率低,與CO2反應(yīng)后氣孔率的增值較小,即反應(yīng)性降低。但是單獨(dú)煉焦時,不僅不能充分利用煉焦煤資源,而且容易出現(xiàn)推焦困難,損壞爐體。

煉焦煤料的惰性組分含量。按煤巖學(xué)理論,結(jié)焦過程中并非煤粒互熔成均一的焦塊,而是活性物和惰性物之間進(jìn)行界面反應(yīng)。 因此,焦炭的強(qiáng)度既決定于活性物的組型和各種組型的含量,又決定于惰性物相對含量。適宜的惰性物含量可以獲得氣孔率低的焦炭,而且焦炭與CO2的反應(yīng)速率也低。因此,應(yīng)使煉焦煤料的惰性物含量達(dá)到適宜值,以獲得反應(yīng)性低、反應(yīng)后強(qiáng)度高的優(yōu)質(zhì)焦炭。

煤料的預(yù)處理。煤料的堆密度及均勻性增加、預(yù)熱后裝煤(200℃)等均能使焦炭的氣孔率降低(實(shí)驗已證明能降低焦炭的氣孔率3%左右),使焦炭的比表面積減少,進(jìn)而降低焦炭的反應(yīng)性。

煉焦條件。提高煉焦速度與延長燜爐時間,也能降低焦炭的氣孔率,從而改善焦炭的反應(yīng)后強(qiáng)度。

改進(jìn)焦炭質(zhì)量的措施

為了不斷改善焦炭的質(zhì)量,在條件允許的情況下,研究者對焦炭的抗碎強(qiáng)度與反應(yīng)后強(qiáng)度、熱反應(yīng)性的相關(guān)性進(jìn)行了分析和試驗。

單種煤結(jié)焦性能試驗。到目前為止,對煤的研究還沒有一種成型的理論,而且,由于不同礦點(diǎn)的同一煤種質(zhì)量差異較大,只能通過科學(xué)試驗,不斷摸索、不斷完善。為此,研究者對不同礦點(diǎn)的洗精煤分別進(jìn)行小焦?fàn)t試驗,對所得焦炭進(jìn)行質(zhì)量分析,尋找單種煤的結(jié)焦特性以及焦炭抗碎強(qiáng)度、反應(yīng)后強(qiáng)度、熱反應(yīng)性的對應(yīng)關(guān)系,從而為優(yōu)化配煤比提供依據(jù)。試驗顯示,焦炭的抗碎強(qiáng)度與反應(yīng)后強(qiáng)度、熱反應(yīng)性雖不存在一一對應(yīng)的關(guān)系,但在大趨勢上基本統(tǒng)一,特別是強(qiáng)黏結(jié)性煤存在著較明顯的對應(yīng)關(guān)系。

提高煉焦速度的研究。我國焦?fàn)t加熱的管理方法通常用標(biāo)準(zhǔn)溫度法,日本采用火落管理法。由于火落后的焦餅仍照常進(jìn)行加熱,在經(jīng)過一段不低于技術(shù)要求的燜爐時間才可以推焦,使焦餅在結(jié)焦后期的熱分解與熱縮聚程度提高,焦炭的揮發(fā)分降低,碳結(jié)構(gòu)中氫含量減少,焦質(zhì)更加致密,從而能夠提高焦炭的耐磨強(qiáng)度和反應(yīng)后強(qiáng)度,降低焦炭的反應(yīng)性。這與我國傳統(tǒng)的提高煉焦速度、延長燜爐時間,使焦炭的氣孔率降低,從而提高焦炭的耐磨強(qiáng)度和反應(yīng)后強(qiáng)度的觀點(diǎn)基本一致。為此,研究者進(jìn)行了半個月的試驗。試驗表明,提高加熱速度,延長燜爐時間,對改善焦炭質(zhì)量有一定的好處。

焦炭鈍化技術(shù)的研究。研究者采用硼酸作為鈍化劑,在熄焦池內(nèi)配入硼酸,用不同濃度的硼酸溶液熄焦,在配煤比不變的情況下,焦炭的熱反應(yīng)性降低5%左右,反應(yīng)后強(qiáng)度提高5%左右,但是焦炭的成本上升15元/噸以上。對于焦化廠來說,成本壓力增大。因此,焦炭鈍化以及鈍化劑的選擇還有待進(jìn)一步研究。

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