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825合金在高溫高壓H2S/CO2環(huán)境中的應(yīng)力腐蝕研究

編輯:冶金材料設(shè)備網(wǎng)
發(fā)布時間:2015-06-04

  濕H2S介質(zhì)中的應(yīng)力腐蝕開裂(SSCC)在煉油廠各裝置中均有顯現(xiàn),而在脫硫裝置和尾氣脫硫裝置中較為突出,例如,在液態(tài)烴脫硫再生塔頂冷凝器,再生塔頂酸性氣體冷卻系統(tǒng)、設(shè)備和管線以及酸性水返回雙塔汽提的管線。同樣開采天然氣田時,由于鉆采集輸?shù)仍O(shè)備面臨不同溫度的H2S氣體或H2S+CO2混合氣體的腐蝕,以Incoloy825合金為代表的耐蝕合金廣泛應(yīng)用于上述介質(zhì)中的設(shè)備、管線系統(tǒng)中,因此研究其硫化氫引起的應(yīng)力腐蝕(SSCC)特征,對其運(yùn)行安全的可靠性非常必要。

試驗用板材采用EF+AOD+ESR冶煉工藝,試驗用料規(guī)格為Φ266mm×800mm。在兩噸錘上開坯成40mm厚板坯,在1160℃軋成5mm板,940℃×1h退火后冷軋成2mm薄板,再經(jīng)940℃×1h水冷。采用進(jìn)口板材進(jìn)行對比試驗。

試樣尺寸:70×10×(1.5~1.9),用SiC水砂紙逐級打磨至1000#,用蒸餾水清洗,丙酮除油。利用25MPa哈氏合金動態(tài)高溫高壓釜開展H2S/CO2腐蝕試驗,溶液介質(zhì)為15%NaCl水溶液,并向溶液中添加1g/l單質(zhì)硫,試驗溫度175℃,H2S和CO2各為3.5MPa,試驗時間為720h(30d),實驗前在室溫下先通2h高純氮氣除氧,然后通入H2S氣體達(dá)到飽和,升溫至目標(biāo)溫度以確保H2S分壓為3.5MPa,降溫至室溫,通入CO2氣體,再升溫至目標(biāo)溫度,使得CO2分壓達(dá)到3.5MPa,及總分壓達(dá)到7MPa,要確保目標(biāo)溫度下H2S和CO2氣體分壓達(dá)到3.5MPa。

 腐蝕試驗按GB/T15970.2-2000《金屬和合金的腐蝕應(yīng)力腐蝕試驗第二部分:彎梁試樣的制備和應(yīng)用》;按要求進(jìn)行金相觀察、掃描電鏡觀察和成分分析、表面鈍化膜結(jié)構(gòu)分析。試驗結(jié)果表明:

(1)Incoloy825板材在高溫高壓釜H2S/CO2介質(zhì)中,170℃下30d腐蝕是很輕微的,腐蝕層增厚僅幾十微米,在應(yīng)力作用下,并未引起開裂,抗SSCC性能很好,自制和進(jìn)口板基性能相近。

(2)Incoloy825合金在空氣中能自鈍化,其鈍化膜是由于Cr2O3和NiO組成。鈍化膜厚度大于1.5nm。

(3)在高溫高壓下的復(fù)雜介質(zhì)中,鈍化膜破壞失去保護(hù)作用,其基本機(jī)理為Cl-離子水溶液中鈍化物的溶解,高溫S的快速擴(kuò)散形成硫化物,同樣破壞了致密氧化物的保護(hù)作用, 同時由于Incoloy825合金含有很高Cr、Ni和較多Mo、Cu的聯(lián)合作用,同時由于溫度比較低(170℃)硫化物作用不大,因此僅形成很薄的腐蝕層,并未引起明顯的裂紋,所以對合金力學(xué)性能影響很小。

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