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在前期試軋成功的基礎(chǔ)上,9月12日至14日,安陽基地2800機組連續(xù)成功批量軋制高錳無磁20Mn23ALV變壓器結(jié)構(gòu)用鋼171.2噸,較上次試軋Mn13Cr1耐磨鋼更高端,附加值更高。產(chǎn)品經(jīng)檢驗,尺寸、板型等各項質(zhì)量指標(biāo)均符合客戶要求。此鋼種將應(yīng)用于輸配電領(lǐng)域,標(biāo)志著特鋼轉(zhuǎn)型再次取得新突破。
近年來,安陽基地堅定“三化一轉(zhuǎn)”發(fā)展方向,堅持以效益為中心、以市場為導(dǎo)向,加大拓展規(guī)格品種力度,高附加值產(chǎn)品比例持續(xù)提升。此次所接20Mn23ALV高錳無磁鋼訂單是客戶量身定制產(chǎn)品,坯料為模鑄坯,形狀呈不規(guī)則楔形,精度不高,長度參差不齊,厚度部分超薄、部分超厚,突破了加熱爐坯料寬厚比設(shè)計極限,再加上該產(chǎn)品本身強度高,導(dǎo)熱性差,加熱時間長,溫降快,對設(shè)備、工藝、操作要求都異常嚴苛。為確保該產(chǎn)品首次批量軋制成功,安陽基地一煉軋作業(yè)部多次召開研討會,反復(fù)論證生產(chǎn)方案,圍繞高錳無磁鋼不規(guī)則坯料軋制難點和2800機組工藝裝備特點,編制、修訂工藝操作要點。針對坯料不規(guī)則問題,技術(shù)人員對來料逐塊測量尺寸,制訂裝爐順序表,根據(jù)裝爐順序自制了坯料墊塊,有效破解了加熱過程中坯料傾斜、重疊等技術(shù)難題。軋制中,崗位人員精心操作,專注運行質(zhì)量,根據(jù)軋制情況及時微調(diào)工藝參數(shù),使生產(chǎn)運行達到最佳狀態(tài)。由于該產(chǎn)品具有無磁特點,普通磁盤吊無法使用,該作業(yè)部職工自主制作了鋼絲繩吊鉤,攻克了鋼板吊運及外發(fā)裝車難關(guān),使產(chǎn)品成功下線。
此次高錳無磁鋼20Mn23ALV的批量成功軋制,進一步拓展了高端產(chǎn)品種類和規(guī)格,讓2800機組重新煥發(fā)生機,成為特鋼轉(zhuǎn)型過程中又一“力作”。