寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司煉鐵部6號(hào)高爐在封爐時(shí)間長(zhǎng)達(dá)163天情況下,采用正常料線封爐后開爐的方法,創(chuàng)下了業(yè)界成功先例。
去年11月,因市場(chǎng)原因6號(hào)高爐需封爐。按傳統(tǒng)封爐方法是將爐內(nèi)料線降至風(fēng)口位置再停爐,這樣,爐內(nèi)耐火材料長(zhǎng)時(shí)間裸露,受氧化易破損。對(duì)于一座新投產(chǎn)的高爐來說,一代爐齡壽命將大大縮短,代價(jià)較高。能否不降料線,在正常料線狀況下封爐后再開爐呢?業(yè)內(nèi)之前曾有高爐試用正常料線封爐,但這種方法風(fēng)險(xiǎn)大,有的高爐開爐時(shí)因操作不當(dāng)爐缸凍結(jié)嚴(yán)重,不得不采用爆破方法來打通爐缸,得不償失。
該高爐在開爐時(shí)采取了系列針對(duì)性措施,攻克了道道難關(guān):開爐送風(fēng)前用氣氛預(yù)先燒紅焦炭,保證送風(fēng)后焦炭立即點(diǎn)燃,迅速開爐冶煉;送風(fēng)前小套全部取出清除所有冷凝渣鐵,并用炮泥封住、裝回,開爐送風(fēng)后用巧妙的辦法再打開封口,開爐沒有燒壞一個(gè)中小套,創(chuàng)下了煉鐵封爐開爐的一個(gè)新紀(jì)錄;采用韶鋼自制的鐵口煤氧槍快速燒開爐缸冷凝的渣鐵,使冷凝渣鐵迅速融化排出,并快速提升了爐缸熱量;開爐采用“松邊”氣流,在封爐料中的負(fù)荷料到達(dá)時(shí)保證了料柱透氣性,穩(wěn)定了爐況;封爐期間保持冷卻設(shè)備通水,管壁內(nèi)無空氣,防止了管道和冷卻器氧化、生銹。
此次開爐順行,狀況良好,沒有出現(xiàn)工藝、設(shè)備故障休風(fēng),沒有燒壞一個(gè)風(fēng)口,沒有出現(xiàn)爐況反復(fù),降硅措施有效、得力,開爐第2天鐵水過撇渣器及風(fēng)口全開,一次出鐵成功,開爐3天實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)、順產(chǎn)目標(biāo)。該高爐正常料線封爐后開爐,耐火材料無損壞,無需修補(bǔ),同時(shí)節(jié)約了大量焦炭。據(jù)測(cè)算,此法相比過去的節(jié)省焦炭196噸,按2000元/噸計(jì),可節(jié)省成本39.2萬元。更重要的是,在封爐時(shí)間長(zhǎng)達(dá)163天的情況下,高爐開爐后順產(chǎn)達(dá)產(chǎn)快,效率高,創(chuàng)下了業(yè)界正常料線封爐后開爐的成功先例。